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来自压缩机出口缓冲罐去放空线气液分离器出口LTLG去放空线
图5-5 高压排凝操作示意图
(1)首先关闭排凝管线的所有低点导淋阀。
(2)检查、确认高压排凝管线的后路流程畅通,无截流。 (3)通知室内操作员,注意监视好后路系统压力。
(4)关闭高压排凝阀第二道手阀,全开高压排凝阀第一道手阀。
(5)稍开高压排凝阀第二道手阀,这时有液体通过,注意监视好现场玻璃板的液面。 (6)当液面降至低限时,停止排凝,严禁排空。
(7)排凝过程中密切关注排凝管线的振动情况,一旦发生剧烈振动,立即关闭排凝阀。
第六章 部分事故应急处理
6.1 加氢裂化注水泵停运(无备泵),如何处理?
6.1.1 事故现象:
1. DCS画面两台注水泵均出现停机信号; 2. 自保阀XV1501、调节阀FV1503联锁动作; 3. 注水量下降或者为零; 4. 住水点后温度上升;
5. 冷高分、冷低分界位下降,含硫污水闪蒸罐液位下降; 6. 如果长时间中断注水,系统压降增加; 7. 循环氢量下降 6.1.2 事故原因: 1、 泵本身故障
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2、 电气故障 6.1.3事故处理:
1.外操迅速到现场确认情况,汇报相关领导、总调、班长;
2.隔离注水系统:确认注水泵出口调节阀FV1503、切断阀XV1501联锁动作;关闭注水泵出入口手阀;联系调度停装置外来的除盐水,关闭进水控制阀FV1502及其前手阀;关闭注水泵到A01002手阀;
3.联系钳电仪到现场确认情况,并做好紧急抢修的准备工作(主电机、润滑油泵、电机风扇停电,泵体泄压排空);
4.外操迅速确认反应分馏大循环流程通畅,配合内操将尾油改大循环;
5.内操反应系统降温降量,联系储运、调度减小新鲜原料进装置的量,增加尾油大循环量,尽量维持150t/h的处理量;
6.内操盯紧冷高分、冷低分、含硫污水闪蒸罐的液位,注水较长时间中断,外操配合内操关闭界控阀及其前手阀;
7.内操分馏系统视情况将分馏炉四路进料联锁打旁路,降低分馏炉负荷,平衡好各塔的液位和压力;
8.循环氢纯度下降,可能造成床层温升下降,可适当增加循环氢脱硫塔贫胺量或适当排废氢;
9.内操注意循环机工况、反应器床层温升变化、系统压差等情况。视情况适当降低循环氢压缩机负荷,保证循环氢压缩机工况,维持循环机正常运转;
10. 如果注水长时间未能恢复,反应系统切断新鲜进料,降低F01001负荷,维持反应器
床层温度维持310-320℃,尽量维持反应系统压力10.0Mpa,进行保压循环;分馏系统根据反应系统压力、温度情况作相应调整,及时将分馏系统改走小循环线,逐步关小C02001、C02002、C02003汽提蒸汽,如需要则停汽提蒸汽,改放空,将F02001逐步降温降至200~250℃,联系调度将产品改不合格线,维持持各塔回流,控制好各顶温,当各个回流罐不能维持正常液位时,停回流泵,侧线泵抽空即停泵;将塔顶回流罐气相改去火炬,如汽包不能维持正常,改就地放空。
11. 恢复注水时,由于系统压降的变化,循环氢纯度变高,系统提温提量要谨慎进行,谨守先提量后提温的原则,在初步改进新鲜原料时,可以视情况先降低反应器尤其是二反床层平均温度;
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12. 分馏系统根据反应系统的调整逐步调整操作,往正常参数靠;
13. 系统逐步恢复正常后,对精制油、脱硫后循环氢、冷高分界位水采样,为反应系统调整操作提供参考;分馏系统逐步恢复正常操作,对重石、柴油、尾油采样,样品合格后,联系调度,把产品改到合格线; 6.2 循环水中断加氢裂化怎么处理? 6.2.1 事故现象:
1.循环水进装置流量及压力低报警; 2.各塔压力 、温度高; 3.水冷器出口温度高;
4.新氢机因排气压力高高联锁停运,补充氢指示回零,系统压力迅速下降;
5.如果循环水长时间中断,循环氢压缩机K01002、原料油泵P01001、贫胺泵P01003停运; 6.2.2 事故原因:
1.公用团队循环水泵故障; 2.供水线路故障; 6.2.3 事故处理
短时间循环水中断:及时联系调度和相关单位恢复供水,视情况尽量维持装置的正常运行,期间开大空冷。(可以尝试向K01002润滑油油冷器引公用水和润滑油油冷器浇水或降低循环机负荷,尽量保持循环机运行。)
若循环水长时间中断:立即汇报班长,调度和相关领导,装置即将进入紧急停车。(可以尝试向K01002润滑油油冷器引公用水和润滑油油冷器浇水或降低循环机负荷,尽量保持循环机运行。) 反应系统:
1. 装置紧急降温降量停进料(循环水停后,新氢机马上会因机间水冷停用导致连锁停
机)。
2. 为保护大型机组,根据循环氢压缩机的工况,及时手动启动装置0.7MPa/min紧急放
空阀,XOV1601打开,7巴联锁程序启动;
3. 7巴联锁程序启动,内外操迅速确认各个联锁是否动作,如有未动作的,要及时手动
执行;
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4. 外操确认加热炉F01001火嘴燃料气控制阀已经关闭,所有火嘴都已经熄灭,关闭压
控阀前手阀,加热炉主火嘴炉前手阀,根据情况保留少量长明灯,维持炉膛温度150℃;
5. 内外配合停运注水泵P01002,并关闭出口电动阀。
6. 内操联系调度、储运、常压、硫磺、供水停收原料油、贫胺液、除盐水;
7. 内外配合关闭循环氢压缩机K01002进、出口及反飞动电动阀,对K01002进行机体
泄压,同时注意干气密封系统情况,避免对干气密封造成损坏, 3.5MPa进行蒸汽放空暖管,通过各排凝阀加强脱水;
8. 关闭进料泵、贫胺泵出口电动阀,关闭新氢机K01001A/B/C进、出口电动阀; 9. 盯紧高分D01002、D01003、D01004、D01005及C01001液位,防止发生高压串低压
事故,如液位高,可适当减油至分馏系统,此时需密切注意低压部分压力变化; 10. 外操加强现场检查,重点对高压串低压部位的液位与内操进行确认,重点关注高温、
高压部位的泄漏情况;
11. 因K01002停运,系统压力降至0.5MPa后,才可停止紧急泄压,因此,7bar动作后,
内操密切关注反应器床层温度,若有飞温现象,则及时启动21bar泄压; 分馏系统
1. 由于循环水中断,将引起塔底泵和中段回流泵无法运行,故分馏要做好停运的准备。 2. F02001紧急停炉,熄灭所有主火嘴,留部分常明灯,燃料油全部改循环,用蒸汽吹
扫燃料油火嘴。
3. 停用C02001. C02002.C02003汽提蒸汽,改控制阀阀后导淋排凝放空.投用全部塔顶空
冷,控制好各回流罐的液面,监视各塔顶温度及压力,维持各塔回流,直到塔顶温度被控制为止。
4. 平衡好各塔液位后切断各塔联系,带循环水冷却的热油泵视现场工况决定停运时间,
并关闭泵出口阀。
5. 将产品改不合格线,特别是重石脑油要提早改出。
6. 加强对现场高温高压等重点部位的检查,防止次生事故的发生。
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