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火力发电厂废水零排放可行性研究报告

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  • 2025/5/25 12:26:05

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 组合填料支架 微孔曝气盘 斜管填料 斜管支架 过水管道及管配件 出水槽 排泥管道 加药管道 配电及自控装置 电缆 巴氏尔计量槽 超声波明渠流量计 五金材料 照明 m2 套 m2 m2 批 套 批 批 批 批 个 套 批 批 120 142 40 40 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12#槽钢,Φ12圆钢,材质:304不锈钢。 Φ215,材质:ABS。 Φ50×1000mm,材质:PE。 12#槽钢,5#角钢,材质:304不锈钢。 Φ150PVC管。 5m(长)×0.2m(宽)×0.3m(深),304不锈钢。 Φ150PVC管。 Φ32PVC管。 17控,15用2备。 与电气设备配套。 玻璃钢。 流量:50m3/h。 螺栓,材质:水中304不锈钢,其他镀锌。 处理系统池上照明。 其他 11 12 菌种 原设备拆除 m3 批 3 1 原地埋式主体设备拆除,及不能利用设备拆除。 2.4、脱硫废水处理改造 2.4.1、改造思路

(1)、在满足工艺的前提下,尽量利用原有设施及设备,减少工程投资; (2)、核实现有处理设备运行情况,合理优化处理工艺;

(3)、根据现有处理设备布局情况,从布置紧凑合理,便于管理操作原则出发,方案考虑将Ⅰ,Ⅱ期脱硫废水集中处理。 2.4.2、原脱硫废水处理系统核算

经现场考查,Ⅰ期脱硫废水处理系统处理量小,设备损坏严重,且布局分散不便于操作管理。本报告不考虑对其重新利用。

根据企业介绍,全厂脱硫废水需处理量为Ⅰ期16m3/h,Ⅱ期16m3/h,共计32 m3/h。 从集中处理思路出发,由于Ⅱ期脱硫废水处理系统处理量与全厂脱硫废水需要处理量相近,因此优先考虑是否能用Ⅱ期脱硫废水处理系统全厂脱硫废水。这需对Ⅱ期脱硫废水处理系统进行核算。

根据Ⅱ期现有脱硫设备,按每小时处理32m3进行核算,情况如下: (1)进水缓冲池

功能:用于收集临时贮存脱硫废水。 外形尺寸:3000×3000×3300mm

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有效容积:17m3 停留时间:32min

结论:脱硫废水可实际均量控制进入缓冲池,当提升泵实行自动控制时,该池可满足全厂废水处理量要求。

(2)、中和箱

功能:通过加入石灰将偏酸性的废水pH值调至9.0左右,将大部分重金属离子形成沉淀物。该箱主要为该反应过程提供场所及搅拌。

外形尺寸:2500×2000×2500mm 有效容积:10m3 停留时间:18min

结论:一般中和反应停留时间设为5~10min。该箱能满足要求。 (3)、混合箱

功能:通过投加有机硫,使废水中汞、铜等金属离子产生Hg2S、CuS等沉淀。该箱主要为该反应过程提供场所及搅拌。

外形尺寸:2500×2000×2500mm 有效容积:10m3 停留时间:18min

结论:一般混合反应停留时间设为5~10min。该箱能满足要求。 (4)、絮凝箱

功能:通过加入絮凝剂和助凝剂使混合液中细小悬浮物变为较大悬浮物,有利于泥水分离。该箱主要为该反应过程提供场所及搅拌。

外形尺寸:2500×2000×2500mm 有效容积:10m3 停留时间:18min

结论:一般絮凝反应停留时间设为5~10min。该箱能满足要求。 (5)、污泥浓缩池

功能:用于实现前段反应过程中产生的沉淀物与水分离,达到废水处理最终目的。 外形尺寸:Φ8200×4200mm 表面负荷:0.62m3/(m2·h) 停留时间:3.3h 有效水深:2.0m

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缓冲区深度:1.0m

泥斗容积:17m3

结论:竖流沉淀池表面负荷可达2.0m3/(m2·h),经核算,当该浓缩池处理量增加到32m3/h时,表面负荷满足工艺要求。

经对Ⅱ期脱硫废水处理系统主体进行核算,当水量增加到32m3/h时,都能满足工艺要求,原处理系统配套配药装置及加药系统都能满足工艺要求。但原系统某些部分需进行改造,方能实现处理水稳定达标排放。 2.4.3、改造内容 2.4.3.1、取水点改造

原脱硫废水处理系统处理对象为废水旋流器上清液,其SS含量较高,为减少处理系统负荷及用药量,方案考虑将取水点设在石膏真空脱水机滤液接收罐,其水质较清,取水点改变不会影响脱硫水循环。

从Ⅰ, Ⅱ期石膏脱水机滤液接收罐引一根管道至Ⅱ期进水缓冲池。 管道设计:

管径:DN133,材质:PE管,数量:300m,敷设:埋地。 2.4.3.2、Ⅰ期脱硫废水处理系统改造

因Ⅰ期处理系统处理量小,布局分散不便于操作管理,因此改造将Ⅰ期配脱硫废水处理进行系统修护,做为脱硫废水事故处理装置。正常情况下将Ⅰ期脱硫废水引至Ⅱ期进行集中处理。

2.4.3.3、Ⅱ期脱硫废水改造

将Ⅱ期原脱硫废水处理系统进行改造,做为全厂脱硫废水处理系统。 (一)、工艺确定

将全厂脱硫废水收集到缓冲进水池,池内设液位仪控制进水电动阀和出水提升泵,保证池不溢水和抽干情况出现。缓冲池水经提升泵送往原中和箱,中和箱中投加石灰乳将偏酸性的废水pH值调至9.0左右,同时将大部分重金属离子形成沉淀物。中和池混合液自流进入混合箱,混合箱中通过投加有机硫,使废水中汞、铜等金属离子产生Hg2S、CuS等沉淀。混合箱出水接入絮凝池,通过加入絮凝剂和助凝剂使混合液中细小悬浮物变为较大悬浮物,有利于泥水分离。絮凝池出水自流进入原浓缩池进行泥水分离,上清液自流进入出水缓冲箱,通过加入酸使出水pH回调至6~9后达标排放。

原污泥浓缩池增设泥位仪控制排泥阀,当污泥达到一定量时,开启阀门将污泥排入新增污泥箱。污泥箱污泥通过污泥提升泵送往石膏真空皮带脱水机进行脱水处理,产生的泥饼和

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石膏一并处理。

改造后全厂脱硫废水处理工艺流程如图2-10。

ⅠPAM PAC 期脱硫排放废水进水缓冲池石灰乳 有机硫 酸 泵 中和箱 混合箱 辐流沉淀池水 清水箱絮凝箱 达标排放 外运处理

(二)、改造内容及新增设备 (1)、进水缓冲泵(更换)

功能:将进水缓冲池收集废水送往处理系统进行计量处理。

改造方法:原配套提升泵参数不能满足新工艺要求,需另选泵型对其更换。 新增进水缓冲泵参数:

功率:7.5KW,流量:54m3/h,扬程:15m,数量:2台。 安装:原进水缓冲泵位置安装,更换管道,并设管道流量计。 控制:PLC控制,设液位仪,低位停止,高位启动。 (2)、中和箱、混合箱及絮凝箱(原有改造)

功能:提供加药反应场所及搅拌。

改造方法:因原箱体采用封闭式,不便于观察反应效果,改造将其箱顶板去除,箱四周另设操作平台。同时,箱内四内侧增设紊流折板,提高搅拌效果。 (3)、辐流沉淀池(原污泥浓缩池改造)

功能:将絮凝反应产生的污泥进行分离。

改造方法:加大泥斗坡度(见图2-11,2-12),加大进出水管道;更换刮泥机,稳流桶,增设折流板,泥位仪,排泥电动阀,实现排泥自动化;对池体天桥、旋转楼梯进行除锈防腐。

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期脱硫排放废水Ⅱ 泵 污泥泥 箱真空脱水机 污泥循环 泵 压滤液回流 图2-10 全厂脱硫废水工艺流程图

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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 组合填料支架 微孔曝气盘 斜管填料 斜管支架 过水管道及管配件 出水槽 排泥管道 加药管道 配电及自控装置 电缆 巴氏尔计量槽 超声波明渠流量计 五金材料 照明 m2 套 m2 m2 批 套 批 批 批 批 个 套 批 批 120 142 40 40 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12#槽钢,Φ12圆钢,材质:304不锈钢。 Φ215,材质:ABS。 Φ50×1000mm,材质:PE。 12#槽钢,5#角钢,材质:304不锈钢。 Φ150PVC管。 5m(长)×0.2m(宽)×0.3m(深),304不锈钢。 Φ150PVC管。 Φ32PVC管。 17控,15用2备。 与电气设备配套。 玻璃钢。 流量:50m3/h。 螺栓,材质:水中304不锈钢,其他镀锌。 处理系统池上照明。 其他 11 1

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