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制动缸压力为0。
3、缓解弹停装臵,确认弹停指示灯熄灭,弹停指示器绿色。 (2)试验顺序: 1、大闸手把移至初制位:
(1) 均衡风缸、制动管减压40kPa,按照指导组要求保压1分钟,观察漏泄情况;
(2) 制动缸压力上升至70kPa;
(3) 下车检查:闸瓦应压紧制动盘,空气制动指示器应呈红色。 2、大闸手把阶段移至全制位:
(1) 均衡风缸、制动管压力阶段下降,并能阶段保压;
(2)制动缸压力阶段上升,并能阶段保压。全制位时,均衡风缸、制动管减压170kPa,制动缸压力应升至420kPa;
3、大闸手把移至抑制位,均衡风缸、制动管、制动缸压力保持不变。 4、侧压小闸手把: (1) 制动缸压力降至0;
(2) 松开手把制动缸压力应不回升。 5、大闸手把移至重联位: (1) 均衡风缸压力缓慢降至0; (2) 制动管减压至70kPa左右; (3) 制动缸压力上升至450kPa左右。
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6、大闸手把移至运转位:
(1) 均衡风缸、制动管恢复定压,注意观察流量表逐步降为0; (2) 制动缸压力下降至0;
(3) 下车检查闸瓦与制动盘应有缓解间隙,制动指示器应呈绿色。 7、大闸手把直接移至全制位:
(1) 均衡风缸、制动管5~7秒减压170kPa; (2) 制动缸压力6~8秒上升至420kPa左右;
(3) 保压1分钟,均衡风缸、制动管泄漏不超过10kPa。 8、大闸手把移至运转位:
(1) 均衡风缸、制动管恢复定压; (2) 制动缸压力降至0。 9、小闸手把阶段移至全制位
(1) 制动缸压力阶段上升并能保压; (2) 全制位制动缸压力上升至300kPa左右;
(3) 下车检查:闸瓦应压紧制动盘,空气制动指示器应呈红色; 10、小闸手把阶段移至运转位 (1) 制动缸压力阶段下降并能保压; (2) 运转位时制动缸压力应降至0。
11、小闸手把直接移至全制位,制动缸压力2~3秒上升至300kPa左右。
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12、小闸手把直接移至运转位,制动缸压力3~5秒下降至0。 13、换向手柄臵前进位,牵引手柄臵于*位(注意投入电机个数为1台),大闸手把臵紧急位
(1) 制动管压力迅速降至0,制动显示屏显示“动力切除”,TCMS屏幕牵引力消失;
(2) 均衡风缸压力缓慢降至0; (3) 自动撒砂5秒;
(4) 制动缸压力3~5秒升至200kPa,并继续升至450kPa左右。 14、侧压小闸手把 (1) 闸缸压力降至0;
(2) 松开手把,闸缸压力应上升至450kPa左右。
15、1分钟后,确认制动显示屏提示缓解信息,将大闸手把移至运转位。
(1) 制动显示屏“动力切除”显示熄灭; (2) 均衡风缸、制动管恢复定压; (3) 制动缸压力降至0。 (4) 换向手柄臵0位。
特别提示:无论担当任何列车(不管客车还是货车),严禁将制动机控制模式设臵为客车状态。
九、高低压试验程序:(只讲重要部分)
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(一)低压试验: 1、准备工作:
(1)闭合蓄电池自动开关QA61,蓄电池电压不得低于90V; (2)闭合电钥匙,确保TCMS、LCDM屏幕显示正常。 2、试验内容:
(1)按压控制柜上的“辅压机”开关(自复式),辅助压缩机开始工作,观察制动柜当中升弓模块上的辅助风压表,当风压达到730kpa时,辅助压缩机制动停止工作。注意:辅助压缩机不得长时间工作,可能将辅助压缩机打烧,从而造成其他故障显示,如接地、短路等等,如10分钟辅助压缩机还没有停止工作,必须断开QA45机车控制脱扣开关或QA61蓄电池脱扣开关,而后检查相应空气管路是否泄漏。目前,西安机务段已将辅助压缩机的按钮进行了加改,必须持续按压才能打风,可见辅助压缩机出现过打风不停止,最终造成其他故障的情况。
(2)高压隔离开关动作试验:
操作控制柜上受电弓故障隔离扳钮,分别至I端隔离或II端隔离位,确认受电弓隔离装臵导杆弹出,隔离正常。
(3)其他室内照明、大灯、副灯、遮阳帘、雨刷等试验按规定进行。 (二)高压试验: 1、准备工作:
(1)闭合蓄电池自动开关QA61,蓄电池电压不得低于90V;
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