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循环流化床锅炉旋风分离器改造及应用效果.

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12mm)制成的中心筒和出口转向室运行仅9个月(分别累计运行6310h、6231h),又发现锅炉漏灰,停

炉检查发现中心筒和出口转向室局部已被磨穿,部位和磨损情况与2008年2月基本一致。

为此,公司耗资十几万元,采用12mm厚的

310S(0Cr25Ni20Si2)耐磨耐热不锈钢替代12Cr1MoV,更换中心筒和出口转向室,并对筒体耐 磨可塑料进行修补。

4.2龟甲网+耐磨耐火可塑料

30

July2011No.4

刘建军:循环流化床锅炉旋风分离器改造及应用效果

2008年11月,310S不锈钢制成的中心筒和转向室分别累计运行6270h、6425h,又被磨穿,磨损情况与2008年2月相似。

公司技术管理人员在充分调研的基础上,借鉴其他锅炉的成功经验,采用“龟甲网+纯刚玉耐磨耐火可塑料”对分离器进行技术改造: 烟速增至27.8m/s,增加了11.1%;中心筒内径减为

φ730mm,通流面积减小11.50%,烟速增加到39.6m/s,增加13.0%;转向室出口截面缩为1242mm×852mm,烟速增加到15.6m/s,增加9.3%。5.2烟气阻力 由于分离器通流面积减少,提高了分离器进、出口烟气速度,增大了分离器本体的阻力。在同等负荷下,引风机的电流也有所增加。 4.2.1打掉分离器入口处、筒体内壁敷设的耐磨可 塑料表面层,露出销钉,在销钉上焊接规格为20×2的龟甲网,再敷设一层厚度为25mm的纯刚玉耐磨耐火可塑料; 5.3分离效率

通过表3和表4可知,电除尘飞灰中d>98μm

4.2.2对中心筒和出口转向室磨穿部位进行修补,的粒子含量由87.99%降低到38.50%,降低了

然后在其内壁焊接龟甲网,再敷设23mm厚的纯刚玉耐磨耐火可塑料(中心筒和转向室金属部分仅起支架作用);

49.49%;回料灰中d<125μm的粒子含量由24.02%增加到56.11%,增加了32.09%。这表明,旋风分离

器效率有所提高,降低了分离器后的飞灰浓度和颗粒度,从而减小了分离器的磨损率。

4.2.3为减小烟速增大对分离器出口连接烟道造

成的磨损,对其也采用“龟甲网+纯刚玉耐磨耐火可塑料”处理。

施工时,首先将龟甲网平整焊接,龟甲网上的金属销钉进行圈焊,焊渣及杂物清除干净,才能敷设可塑料。严格按生产厂家提供的施工工艺,将可塑料、添加剂、磷酸铝胶水按比例混合后,在搅拌机内充分搅拌至料色均一、手捏成团且不粘手后方可出料,然后将拌好的可塑料倒入龟甲网中,并及时用加橡皮垫的木锤沿同一方向或呈放射状方向捣打3~5遍至实。敷设时,注意可塑料的施工厚度以盖过龟甲网5mm为宜,过薄起不到防磨作用,太厚则容易脱落,必须按照规定厚度一次性布料,切忌在平行于工作面的方向上出现分层施工现象。 表5

纯刚玉耐磨耐火可塑料性能表

容重/kg·m-3耐火度/℃

线变化率(1093℃)/%抗压强度抗折强度 目 数值

5.4磨损情况

2004年1月,对1#、2#锅炉旋风分离器(累计运行12096h、11512h)进行检查,除分离器入口、迎

流面和中心筒法兰处等处有小面积脱落、磨损外,大部分耐磨耐火可塑料表面仍基本完好,没有明显的磨损痕迹。 5.5锅炉效率

由于分离效率的提高,电除尘飞灰d>98μm的

粒子含量大幅度降低,使大量的细颗粒参加循环燃烧,提高了燃烬度,使飞灰可燃物含量降低了2%~

5%,机械未完全燃烧损失(q4)降低了1.08~2.58个百分点(渣灰比按40:60计算),锅炉运行热效率相 应得到了提高。 6结论

运行实践证明,纯刚玉耐磨耐火可塑料的耐磨

815℃/MPa1093℃/MPa815℃/MPa1093℃/MPa 导热系数·/W(mk)

抗磨损性(ASTMC-704)/CC工作温度/℃显气孔率(1000℃×3h)/% 抗热震性(1100℃风冷,急冷急热次数)/次

2800≥1790-0.29011015.316.61.8≤8400~1500≤21>40

性能(表5)远远好于12Cr1MoV钢和310S耐磨耐热不锈钢,更能承受分离器剧烈的磨损。

若锅炉平均效率提高1.47%,按年运行4900h计算,每年可节约标煤345t,折合人民币15.9万元。

根据目前的磨损情况,改造后的分离器运行周期可以达到3年,并且可以对磨损严重的部分进行修补,以延长其寿命。每个周期可以节约维护费用 23万元以上,并大大减低了检修人员的劳动强度。

本次改造从材料性能着手,使分离器磨损率降低,达到预期的目的。但是没有解决入炉煤细粉多、回料装置料位、负荷波动等问题。 (收稿日期:2011-01-18) (编辑/孔志远)

55.1

改造后效果烟气速度

由于浇注1层耐磨耐火可塑料,使旋风分离器 进口截面缩小为1920mm×310mm,额定工况下进口 2011年7月第4期 31

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12mm)制成的中心筒和出口转向室运行仅9个月(分别累计运行6310h、6231h),又发现锅炉漏灰,停 炉检查发现中心筒和出口转向室局部已被磨穿,部位和磨损情况与2008年2月基本一致。 为此,公司耗资十几万元,采用12mm厚的 310S(0Cr25Ni20Si2)耐磨耐热不锈钢替代12Cr1MoV,更换中心筒和出口转向室,并对筒体耐 磨可塑料进行修补。 4.2龟甲网+耐磨耐火可塑料 30 July2011No.4 刘建军:循环流化床锅炉旋风分离器改造及应用效果 2008年11月,310S不锈钢制成的中心筒和转向室分别累计运行6270h、6425h,又被磨穿,磨损情况与2008年2月相似。 公司技术管理人员在充分调研的基础上,借鉴其他锅炉的成

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