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双电公司3F机组大修报告
双电公司3F水轮发电机组: 制造厂:天津发电机设备制造厂 发电机型号:SF3200-32∕4250 水轮机型号:ZDT16-LH-275 额定水头:10.0m
额定流量:37.73 m∕min 飞逸转速:405.0r∕min 额定电压:6300V
额定转速:187.5r∕min
总概:
3F发电机组于2011年2月14日至4月20日大修,因机组存在病态运行,转轮室与转轮有磨擦声,并网运行声音正常。公司安排10月份小修工作,消除这一缺陷。
工作描述:
在10月24日开始的小修工作,至2011年12月27日,多次对3F发电机组进行消除缺陷。10月24日至11月21日,11月24日至29日,12月1日至7日,12月9日至27日按小修工作程序处理转轮室部位,均发生异常响声。期间进行测量、检查、调轴移中心、打推力受力、盘车、水导瓦绞孔、换水导瓦,最后开会由公司领导及工程技术员决定,对3F发电机组进行大修。主要目的消除转轮室异常响声,调整好机组轴线,保证机组的正常运行。
具体工作总结如下:
一、3#发电机电气部分
1、配合机组解体大修,将一次、二次线分类整理、拆除检查,感温线、信号线进行检查、更换。下导感温线在回装时发现管口有破裂,暂时进行了包扎,下次大修需处理管口,将线隐藏,避免砸伤。
2、定子、转子吹扫检查,无异常情况。
3、因3F机组监控改造改完不久,只是对LCU屏进行检查有无线头松动。
4、处理更换测温元件及其接线。 5、剪断销信号线检查处理,重新敷设,更换剪断销信号器。 6、对励磁系统清扫检查,清扫碳刷架、刷握,碳刷磨损正常,未换。处理励磁引线(转子引出线)绝缘不合格,重新包扎,回装后绝缘值8MΩ。
7、主变清扫、检查,无异常。
8、对定子做直流耐压、测直流泄漏(见试验报告)。 二、3#机组机械部分
3F机组大修工作于2012年1月6日开始展开。在公司领导的大力支持下及相关部门的积极配合,检修工作人员的积极参与,于2012年2月21日完成。
本次大修是在3F机组小修过程中因多次处理未能解决问题,公司各级领导特别重视,特别是董事长罗连成,始终坚持在检修现场亲自指导、参与,指出许多工作中存在的不足问题,减少了工作的失误、窝工。工作中要大胆、仔细、谨慎,特别是工作中要注意的许多细节问题,以及以往的检修陋习。这些对我们以后的工作有很大的指导意义,使检修人员受益匪浅。当然,其他领导罗勇副总经理、赖国元副总经理及生产部郭永洪经理都积极参与3F机组的大修工作,调动了检修工作人员的积极性。连续重复的检修工作没有使参与检修的人员乏味。既然工作没做好,缺陷没消除,大家还是拧成一股绳,一直有信心完成好工作。有疲态但始终有激情、有不服输的干劲,最终完成了3F发电机组的大修工作。
各小组相互协调配合、合理施工。当然,发生了一起受伤的不安全事件,忙中出错也值得以后工作吸取教训,一定要做到忙而不乱、快而有序。
具体工作总结如下:
一、机罩、集电环分解、清扫、检查。 二、上机架全面分解、清扫检查。
1、对上导轴瓦进行全面的检查、清扫、解体。拆机时发现
上导轴瓦铬钢块均有凹陷,并有三块瓦背垫块有裂纹,外委加工后回装时均已更换,轴瓦与瓦背绝缘用500V摇表测量,符合要求。
2、对上导冷油器进行分解、清洗,回装后作通水试验无渗漏。试验水压0.23MPa。
三、下机架
1、对下导轴瓦进行全面清扫、检查。下导轴瓦背铬钢块均有凹陷,外委加工全部更换,绝缘符合要求。
2、对下导冷油器进行分解、清洗。回装后作通水试验无渗漏,试验水压0.23MPa。
3、推力瓦、推力头及镜板检查,拆机时推力瓦与托盘处有相对位移痕迹,向轴心方向位移约有1㎝左右,测量推力瓦离推力座高程,比较安装图,上升均值2㎜。回装时按安装图纸回装,推力瓦圆环(内圈)也同样按图施工回装。
回装时打推力受力,在推力头处一只百分表,同时上导+X、+Y处两只百分表,水导处+X、+Y处两只百分表,严密监视轴位移情况,最后回零。
推力头与镜板连结螺栓因考虑可能对机组水平轴线影响,并根据安装图纸标示,取消原来的弹簧垫圈,更换已变形的绝缘平垫。
4、制动风闸
拆机前制动风闸动作灵活,故未解体检查,但在机组回装完试转时(2012年2月7日)-X方向刹车块顶起与转子磨擦,而后四块制动风闸全部解体检查,发现内腔活塞均锈迹斑斑,腐蚀严重,原因是顶转子油不清洁,活塞较为松动。打磨抛光,更换密封,现能够灵活刹车、复位。下次小修或大修时,四块风闸应全部更换。
四、空气冷却器
1、空气冷却器外观检查无异常。
2、检查管道阀门无异常。通水试验无渗漏,试验水压0.23MPa。
五、定、转子及风板
1、对定子进行全面检查,并用压缩空气吹扫。
2、对上下风板进行了全面清扫、检查。 3、对转子全面清扫、检查。
4、对定子外观检查、焊缝,地脚螺栓检查。 六、大轴及大轴法兰
本次大修更换法兰全部连结螺栓,均有螺纹受伤现象,分析为用风动扳手打伸长值时受力太大。本次回装时已更换全部螺栓,并采用大锤打伸长值,伸长度0.12㎜。
七、水导轴承
1、本次大修水导瓦已换为新浇注的巴氏合金瓦(德阳加工),重新绞孔、定位,上油盆因加工缺陷有渗油现象,未处理正常,需观察运行,适时加油。新瓦尺寸附后。
2、水导轴颈部分毛刺锈迹处理。轴颈部分测量数据附后。 八、主轴密封
1、抗磨环磨损不大(2011年4月大修时才换上),未换。2、主轴密封未更换,装后通水试验,0.03 MPa能顶起。 九、导水机构
1、采用自制工桩,组合顶盖及转轮一起吊出,顶盖吊出清扫、检查,更换密封条。
2、导叶连杆拐臂分解清洗、检查,分半键清洗、检查,回装后调整导叶端面、立面间隙,导叶转动灵活。导叶连杆-X方向(24#、23#)、+X方向(13#、14#)四根连杆稍有变形弯曲,分析为2011年丰水期8月份因卡有较大的树桩所致,回装时已较正。
3、对导叶立面间隙、端面间隙进行调整。拆机前立面间隙和大于100㎜,经调整后小于1㎜,调整导叶端面间隙每个导叶均能灵活转动。
十、转轮及叶片
1、转轮及叶片吊出清扫、检查无异常(叶片为上次大修2011年4月镀不锈钢叶片),无气蚀现象。
十一、转轮室
10月份小修时发现转轮室有磨痕,离座环下部约30㎝处有一圈约10㎝宽圆环,滑度约0.1㎜。在叶片旋转空间均有不同程度磨痕,较为密集,分析为机组撞击声为此部位发出,叶
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