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改进后:
4、将链条分别拆掉2节,保持原有总长度不变。 四、实施效益 1、改进效果
通过安装方式的改进,大大减轻更换液压缸的工作量和劳动强度,同时大幅
度缩短更换液压缸的时间 ,现在更换液压缸只需要3小时;还避免了对液压缸的损坏,延长液压缸使用寿命,达到了预期的效果 2、改进效益
① 消耗叉臂、连接头、销轴各一件:458+728+140=1326.00元; ② 耗用工时费用:100.00*16工=1600.00元;
③ 通过改进,每年降低更换液压缸的事故时间10h,可创效10h*30支钢
*6t*500.00=900000.00元;
④ 每年降低工时费用100.00*200工=20000.00元; ⑤ 减少液压缸消耗2支:7000.00*2支=14000.00元; 合计创效:
900000.00+20000.00+14000.00-1326.00-1600.00=931074.00元; ⑥ 热轧主轧线1#和2#、轨梁万能线1#和2#、950线4#,5个加热炉共20
个进、出料炉门液压缸。总共创效:931074.00*20=18621480.00元。 五、风险及防范措施 1、主要风险
① 加热炉炉门液压缸处于高温区域,检修作业人员有高温中暑的风险; ② 加热炉炉门液压缸处于煤气区域,检修作业人员有煤气中毒的风险; ③ 加热炉炉门液压缸区域处于高处临边且光线不好,检修作业人员有高空
坠落的风险;
④ 现场交叉作业,检修作业人员有联系确认不到位所造成其它伤害的风险。 2、防范措施
① 配备防暑降温饮料,检修作业人员轮流作业; ② 现场佩戴煤气报警仪,正确使用;
③ 配置符合要求的检修照明,作业人员正确佩戴安全带; ④ 作业现场设置警戒区域,派专人监护、联系确认和提醒。 六、推广价值
使用该设计方案,推广价值在于以下几点:
① 设计新的缸头绞耳安装方式使液压缸的安装、拆卸方便、快捷; ② 减少检修时间3小时,提高了检修效率;
③ 减少了检修人员在高温、煤气区域的作业时间,减低了出现安全事故的
风险;
④ 该技术方案延长了液压缸的使用寿命,大大降低了维修成本,提高了生
产效率;
⑤ 该技术方案适用于类似加热炉炉门液压缸安装方式的优化。
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