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中国大唐耒阳发电厂 2×300MW机组锅炉运行规程
4.5.3.1 机组停运后,保持再热器各疏水阀、空气门关闭,而中联门前的疏水阀开启,对
再热器抽真空;
4.5.3.2 汽轮机破坏真空后,开再热器各疏水阀、空气门,并尽可能利用锅炉余热将再热
器烘干。
5
5.1
事故处理
事故处理原则
事故发生时,机长应在值长的直接领导下,按“保命、保网、保主设备”的原则,带领各岗位人员迅速果断地按照锅炉运行规程处理事故,值长的命令除对人身、设备有直接危害外,均应坚决执行;
5.1.1
5.1.2 值班人员应根据仪表指示及设备象征,正确判断事故,迅速处理事故,首先解除对人身、电网、设备的威胁,必要时应立即解列或停用发生事故的设备;
5.1.3 根据事故采取相应措施和一切可行的办法,防止事故扩大,查明原因并消除故障后应尽力迅速恢复机组正常运行,在设备已不具备运行条件或继续运行对人身、设备有直接危害时应立即停炉处理;
5.1.4 当发生与本规程没有列举的事故情况时,运行人员应根据自己的经验与判断,主动采取对策,迅速正确处理;
5.1.5 5.1.6
事故处理后,运行人员应如实记录事故发生的时间、现象及所采取的措施; 事故发生在交接班时间内,如已交班,接班人员处理事故;如未交班,交班人员将事故处理告一段落后,再进行交、接班。
5.2 5.2.1
停炉处理
发生下列条件之一锅炉MFT应动作停炉: 炉膛压力高二值,+1700Pa延时3S; 炉膛压力低二值,-2500Pa延时3S;
汽包水位高二值,+300mm延时20S(汽机ETS“主燃料跳闸”压板同时投入动作于跳机);
5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3
5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9
汽包水位低二值,-300mm延时20S; 送风机全停; 引风机全停; 空预器全停; 燃料中断; 火检冷却风异常;
5.2.1.10 全炉膛熄火; 5.2.1.11 启动失败;
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5.2.1.12 汽机跳闸(机跳炉保护投入); 5.2.1.13 一次风机全停且任一磨煤机在运行; 5.2.1.14 风量<25%MCR; 5.2.1.15 手动MFT。 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.2.5 5.2.2.6
发生下列情况之一时,应同时按下二个“手动MFT”键,紧急停炉: 锅炉具备MFT动作条件而保护拒动; 所有水位计损坏无法监视水位.;
锅炉压力升至安全阀动作压力而所有安全阀拒动,PCV阀和旁路无法打开; 锅炉发生严重的尾部再燃烧;
给水、水冷壁、省煤器管道爆破,无法维持汽包正常水位;
过热器、再热器或蒸汽管道爆破,各主要参数无法维持正常或直接威胁人身、设备安全;
5.2.2.7 5.2.2.8 5.2.3 5.2.3.1
炉膛或烟道内发生爆炸,使设备受到严重损坏时;
锅炉机组范围内发生火灾无法扑灭,严重影响锅炉安全运行。 锅炉MFT动作后的处理原则:
锅炉MFT后检查系统应自动进行如下动作,否则手动执行:
a) 所有磨煤机、给煤机、一次风机跳闸,磨煤机入口一次风总门、热风门、冷风门均
关闭,磨煤机分离器出口气动门关闭;
b) 所有正在运行的油枪跳闸,供油跳闸阀、回油电动门关闭到位,点火枪、油枪退到
位,油角阀、吹扫阀关闭到位,燃油再循环阀打开; c) 过热器、再热器减温水电动门、调节阀关闭; d) 所有运行电场跳闸; e) 吹灰器跳闸; f)
如汽包水位达+300mm,延时20S且ETS“主燃料跳闸”压板投入,则汽轮机跳闸;
g) 送引风机自动时,送风机将送风量降低到吹扫风量,引风机接受超驰信号,维持炉
膛负压;
h) 后吹扫逻辑:在主燃料点火之前和主燃料跳闸并保持5分钟之后,如果炉膛压力高
于高二值(+1700Pa)达2秒时,则送风机跳闸,如炉膛压力低于低二值(-2500Pa)达2秒时,所有引风机跳闸;
5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4 5.2.3.5 5.2.3.6
注意控制汽包水位在正常范围内,必要时切手动调节; 注意炉膛压力调节,维持炉膛负压;
迅速查明跳闸原因,及时消除故障,尽快满足吹扫条件,进行吹扫; 接值长点火命令后,尽快使锅炉复位点火,恢复机组运行; 若锅炉跳闸原因短时内无法查清或清除,应按热备用停炉处理。
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5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9
发生下列情况之一时应申请停炉:
锅炉受压元件发生泄漏,但短时可维持汽包水位;
给水、炉水或蒸汽品质严重恶化,经多方处理不能恢复正常; 受热面严重超温,经调整不能恢复正常; 锅炉严重结焦,不能维持正常运行时; 单台空预器故障,短时间无法恢复;
安全门动作后不回座,经多方处理无效或严重泄漏;
汽包就地水位计全部损坏无法处理正常,集控室远传水位计或给水自动调整可靠时; 汽包所有远传水位计均不可靠或损坏,就地水位计尚能监视水位时; 两台电除尘器停电,短时间无法恢复;
5.3.10 空压机控制气源压力低或消失,短时间无法恢复;
5.3.11 锅炉燃煤时,炉底除渣系统全部故障停运超过正常启动时间二小时,短时间内无法
恢复;
5.3.12 锅炉尾部受热面严重积灰,无法维持正常运行。 5.4 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.1.4
锅炉满水 现象:
汽包水位高声光报警,水位计指示水位高; 给水流量不正常地大于蒸汽流量;
严重满水时,汽温急剧下降,蒸汽导电度升高,主蒸汽管道内有可能发生水冲击; 汽包紧急放水联锁投入,水位达+150mm时事故放水门自动开启,水位降至+100mm以下时事故放水门自动关闭;
5.4.1.5 5.4.2 5.4.2.1 5.4.2.2 5.4.2.3 5.4.2.4 5.4.2.5 5.4.3 5.4.3.1
当水位保护投入,水位达到高二值+300mm时,延时20S MFT动作。 原因:
给水自动失灵或给水泵调速系统故障; 水位指示不正确,使运行人员误判断;
运行人员疏忽大意,对水位监视不严或手动控制时误操作; 负荷突变,控制调整不当;
燃烧增加过快或安全门动作,引起虚假水位。 处理:
发现汽包水位高时应对照汽、水流量,校正汽包水位计指示是否正确,检查给水自动或给水泵调速系统工作是否正常;
5.4.3.2
确认汽包水位高时,立即将给水自动切为手动,降低给水泵转速,如旁路门投运,
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则可关小或关闭旁路门;
5.4.3.3
如运行给水泵调速失灵,手动无法减小给水流量,联系汽机停故障泵,联动或手动启动备用泵控制给水流量;
5.4.3.4
如水位达到+150mm时,事故放水门应自动开启,否则手动开启,水位降至+100mm以下时,关闭事故放水门;
5.4.3.5 5.4.3.6
如汽温急剧下降,应开启过热器、再热器及主蒸汽管道疏水门;
水位上升至高二值+300mm时,MFT应动作,否则手动MFT,开启主、再蒸汽管道疏水门;
5.4.3.7
查明故障原因并消除后,维持水位正常,重新点火恢复锅炉运行,若暂时不能消除故障,则按热备用停炉处理。
5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 5.5.1.4 5.5.2
锅炉缺水 现象:
汽包水位低声光报警,水位计指示水位低;
给水流量不正常地小于蒸汽流量(省煤器、水冷壁泄漏则与此相反); 严重缺水时,过热器出口蒸汽温度升高;
当水位保护投入,水位达到低二值-300mm时,MFT动作。 原因:
5.5.3 给水自动失灵或给水泵调速系统故障; 5.5.4 运行给水泵跳泵;
5.5.5 水位指示不正确,使运行人员误判断;
5.5.6 运行人员疏忽大意,对水位监视不严或手动控制时不及时甚至误操作; 5.5.7 负荷突变,控制调整不当; 5.5.8 减弱燃烧过快;
5.5.9 给水管道破裂或省煤器、水冷壁泄漏。 5.5.3 5.5.3.1
处理:
发现汽包水位低时应对照汽、水流量,校正汽包水位计指示是否正确,检查给水自动或给水泵调速系统工作是否正常;
5.5.3.2 5.5.3.3
确认汽包水位低时,立即将给水自动切为手动,增大给水流量;
如运行给水泵调速失灵,手动无法增大给水流量,联系汽机停故障泵,联动或手动启动备用泵控制给水流量;
5.5.3.4 5.5.3.5
如正在排污应停止排污,必要时关闭连续排污门;
如汽温上升无法控制或水位继续下降,则应请示值长减负荷运行;
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