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苯酐调节阀TV-105故障造成装置停产
事故分析
装置:苯酐 时间:二○○九年五月二十九日 仪表名称:TV-105 负责人:周诗文
故障处理人:郭勇军 贾立伟 戴英 于雷 主持人:贾立伟
故障现象
二○○九年五月二十九日零时,苯酐装置联锁停车,DCS显示造成停车原因是空气入混合器F-14温度TI-115指示偏低160℃,并已经低于联锁停车值165℃。TI-105与TI115同步变化。现场检查发现引起温度突然降低的原因是控制阀TV-105故障处于全关状态。
工艺概况
苯酐装置反应所需的原料是空气和邻二甲苯,空气经空压机压缩后进入换热器E-11,然后进 入混合器F-14,与邻二甲苯充分混合后进入反应器。换热器出口温度(TI-115,TI-105)正常控制 在183℃左右,换热器的热源采用中压蒸汽,蒸汽流量由控制阀TV-105调节。
设备简介
控制阀TV-105采用的是德国进口阀(ARCA812),阀门定位器采用与之配套的ARCA824。控制阀弹簧压力在1―3Bar,作用方式为风开,阀门行程30mm。ARCA824与控制阀执行机构采用紧凑型安装。供气管路内置,无外接管线。输入信号4―20mA,输出信号压力最高可达6 Bar。
故障回路状况
? 联锁系统逻辑图
上图为苯酐装置ESD系统的联锁逻辑图,联锁修正值为165℃,正常生产时TI-115控制在183℃左右。当温度低于165℃时,一路信号去DCS报警,另一路与旁路开关经一个或门发出停车信号。
故障处理过程
二○○九年五月二十九日零时五十分,仪表二工段值班人员贾立伟和戴英接到苯酐操作工电 话,内容是苯酐装置已停车,原因可能是现场控制阀TV-105工作异常。仪表人员到达苯酐办理 检修作业票后,立即赶到现场调节阀处。
现场调节阀状态:阀门处于全关状态,阀门定位器入口风压4 Bar,出口风压0 Bar。让生
产人员在控制室内大幅度改变调节阀的开关状态(此时阀门已处于切出状态), 阀门无任何变化。
用信号发生器在现场单校调节阀,对于信号发生器给出的信号,调节阀无任何变化,而且阀门 定位器的喷嘴挡板位置无任何变化。用万用表测量定位器的线圈电阻,仪表显示开路。因此判断定 位器损坏。
因为该ARCA控制阀采用的是与之配套的ARCA824系列定位器,以前提备件时,买不到同类产 品,一直以来用国产乐清EPP2000系列代替。但更换过程比较复杂。联系队总值班郭勇军在仪表库 中寻找适合的定位器。因该型号定位器使用不多,没有找到替换产品。联系制氢班于雷入厂。因 ARCA824与控制阀执行机构采用紧凑型安装,更换EPP2000定位器后,安装位置和反馈的连接形 式都需要更改。所以工作比较繁琐,安装过程持续了一个多小时。调试后投用。
装置停车后,反应器需要重新升温,升温过程在五小时左右,工艺人员定在早8:00开车,仪表 维护人员经过连夜努力,在7:40修复调节阀,并正常投产。
故障分析
此故障主要是由于设备工作周期过长,设备损坏造成的。如图:
在I/P转换模块中,输入电流通过一个固定线圈(44.1),软磁装置(44.2)被磁化,磁力 线通过一个凹形缺口(44.3)把一个与输入电流成正比例的里作用于由高磁性合金制成的小磁铁 (44.4)上,这个微型磁铁就带动档板(44.5)产生一个位移量,这个档板或多或少地盖住喷嘴 (44.6),来自喷嘴的空气形成一个力,从而使磁铁处于一个相对平衡的位置。喷嘴前的气压变化 影响到控制单元(44.8),从而改变输出信号。所以线圈损坏后,挡板位置不发生变化。调节阀 的输出也就不发生任何变化了。
从上面的工艺流程图可以看到,当TV-105关闭后,换热器的热源消失,温度TI-115和TI105
迅速下降。查看DCS上记录曲线,在故障发生开始至装置联锁停车不到2分钟时间。对于此类事 故,生产人员根本来不及做出应急反应。
结论
通过对该故障的处理,我们应提高对使用周期过长的设备和重要设备的维护质量,采取一些 必要的措施减少设备的故障发生率以及与之带来的风险和隐患。 1. 加强日常科巡检查,及时发现设备隐患。 2. 系统做好重要设备的备品,备件工作。
3. 对可能突发的各类事故制定应急预案,做好应急准备。 4. 采用一些技术措施,降低故障发生率。(如工艺加一定的旁路流量,调节阀定位器信号输出
蓄能设备)
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