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数控技术机床维修1

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  • 2026/4/25 20:35:31

一. 填空

1. 数控车床存在的运动为主运动,纵向进给运动,横向进给运动,数控车床换刀时,需要刀架做回转分度运动,数控

车床上存在一些表面成型运动和辅助运动。

2. 机床强电控制系统,除了对机床辅助运动和辅助动作的控制外,还包括对保护开关,各种行程极限开关和操作盘上

的各种按键操作指示灯,波段开关等的检测和控制。在机床强电控制系统中,润滑,冷却,气动,液压和主轴换刀等系统的逻辑控制通常由可编程控制器实现。

3. 华中世纪星HNC-21系列数控单元采用先进的开放式体系结构。 4. SIEMENS采用了一体化结构。

5. 数控机床的整个使用寿命期可分为磨合期,稳定工作期,衰退期。

6. 电气故障分为弱电故障和强电故障,其中强电故障十分常见,必须引起足够重视。 7. 控制部分故障主要是由于过载或散热不良引起的故障。 8. 机床故障排除的原则是先机后电。

9. 参数通常存放在数控系统的储存器RAM中。

10. 第二辅助功能是用于指令工作台进行分度的功能,用地址B及其后的3位数字来表示。 11. 数控系统的软件主要分为系统软件和应用软件。 12. 接电的类型保护接地,工作接地,屏蔽接地。

13. 需要安装交流稳压器给数控系统供电是因为电压长时间的欠电压,过电压和电压波动。 14. 切削力过大,使机床过载引起空气开关跳闸。排除方法调整切削参数。 15. 软件故障是由软件变化或丢失而形成的,机床软件一般存储于RAM中。 16. 为RAM供电的电池电压经过长时间的使用后,电池电压降低到额定值以下,或在停电情况下为RAM供电的电池或电

池电路断路或短路,接触不良等都会造成RAM得不到稳定的电压,从而使系统丢失软件及参数。

17. 应对长期闲置不用的数控机床经常定期开机,以防电池长期得不到充电,造成机床软件的丢失。数控机床开机也是

对电池充电的过程。

18. 开关系统电源一次作用与使用复位法相似。

19. 绝对编码器开机时不需要回参考点,增量编码器开机时需要回参考点。 20. 参考点减速行程内,必须保证伺服电动机或编码器转动1转以上。 21. 超程解除按钮和急停按钮串联连接。

22. JOG手动连续 HANDLE手摇脉冲发生器 HAD手轮方式 CW手摇轮顺时针 CCW手摇轮逆时针 MDI手动数据输入 23. 数控系统至进给驱动单元除了速度控制信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。《DC为直流》。 24. 直流伺服驱动系统有晶闸管驱动和直流脉宽调制PWM两种方式。 25. 各单词含义:

PRDY:位置控制准备好 VRDY:速度控制单元准备好 OVC:驱动器过载报警 TGLS:电动机转速太高。 26. 在正常情况下,一旦电源接通,首先应该PRDY灯亮,过一会VRDY灯才亮。

27. 伺服系统的结构形式有:1转速反馈信号与位置反馈信号处理分离。2位置处理和速度处理均在数控系统中完成。3

检测元件提供双重反馈信号。4数字式伺服系统。 28. 自动换刀装置ATC的故障约占50%。

29. 数控机床主轴要求能在较大的转速范围内进行无极连续调速,一般要求主轴具备1:(100—1000)的恒转矩的调速

范围和1:10的恒功率调速范围。

30. 主运动的实现方式有机变速,无极变速,分段无极变速。 二:简答

1:进给伺服系统通常出现哪些类型的故障?

答:超程、过载、窜动、爬行、振动、伺服电动机不转、位置误差、漂移、回参考点故障。 2:主轴运行过程中出现过载可能的原因?

答:可能是在加工过程中,因切削用量过大,主轴正反转频繁,主轴电动机冷却系统不良,主轴电动机内部风扇损坏,主轴电动机与主轴驱动装置之间的连线断开或接触不良因素引起的。 3:数控机床对主轴部件的要求? 答:(1)调速范围足够大(2)实现无极变速(3)数控机床主传动要求有四象限的驱动能力(4)在车削中心上,要求主轴具有C轴控制功能(5)在加工中心上,要求主轴具有高精度的准停功能(6)具有恒线速度切削控制功能。 4:数控装置系统软件的构成具体包括?

答:输入数据处理程序、输入程序、译码程序、数据处理程序、插补计算程序、速度控制程序、管理程序、诊断程序。 5:数控车床上的运动系统?

答:主运动传动系统、纵向进给系统、横向进给系统。 6:系统参数设置错误,可能出现的故障现象? 答:(1)系统不能正常启动(2)数控机床不能正常运行(3)数控机床运行时经常报跟踪误差(4)数控机床轴运动方向或回零方向反(5)运行程序不正常(6)螺纹加工不能够进行(7)系统显示不正常(8)死机 7:回参考点的方式?

8:数控系统的体系结构包括? 答:(1)控制功能(2)主轴功能(3)准备功能(4)辅助功能(5)刀具功能(6)进给功能(7)第二辅助功能(8)插补功能(9)自诊断功能(10)固定循环功能(11)补偿功能(12)通信功能 9:抗干扰技术包括? 答:(1)物理隔离(2)屏蔽(3)接地(4)屏蔽接地(5)滤波技术 10:软件故障发生的原因? 答:(1)误操作引起的故障(2)供电电池电压不足引起的故障(3)干扰信号引起的故障(4)软件死循环引起的故障(5)操作不规范引起的故障(6)用户程序出错引起的故障 11:主轴驱动系统的要求? 答:(1)调速范围宽并实现无极调速(2)恒功率范围宽(3)具有4象限驱动能力(4)具有位置控制能力(5)具有较高的精度与刚度,传动平稳、噪音低(6)良好的抗振性和热稳定性。 三:分析

1:步进电机尖叫后不转的原因及故障排除方法? 答:原因:(1)输入脉冲频率太高引起堵转(2)输入脉冲的突跳频率太高(3)输入脉冲的升速曲线不够理想引起堵转

排除方法:(1)降低脉冲频率(2)降低输入脉冲的突跳频率(3)调整输入脉冲的突跳频率 2:X回零正常,Y回零不成功,并报超程错误? 答:行程开关故障导致回参考点故障

分析及处理过程:首先观察轴回零的状态,选择回零方式,让X轴先回零,结果能够正确回零,再选择Y轴回零,观察到Y轴在回零的时候,压到减速开关后Y轴并不发生减速动作,而是越过减速开关,直至压到限位开关机床超程;直接将限位开关按下后,观察机床PLC的输入状态,发现Y轴的减速信号并没有到达系统,可以初步判断有可能是机床的减速开关或者是Y轴的回零输入线路出现了问题,然后用万用表进行逐步测量,最终确定为减速开关的焊接点出现了脱落。将脱落的线头焊好后,故障即排除。

3:FANUC开机十分钟停机,CRT无报警,停电冷却后又能重启,数分钟后重复以上现象? 答:分析与处理过程:系统因故中断又无报警显示,经分析,其原因在CPU控制系统的可能性较大。查位控板(01GN710),发现该PCB板上的红色LED故障警示发光,提示位控制板或CPU系统存在异常。经检查连接电路无异常,更换位控制板后试机,故障依旧,故确诊CPU板已损坏。由于该故障的特点是系统中断后,断电停机冷却10多分钟又能重新启机工作,估计引起该故障的原因是CPU板上的某个元器件温度特性太差。采用手背触摸CPU板上元器件温升情况的方法(采用此法时需注意安全,虽然弱电不足为患,但仍应站在绝缘垫上,采用单手触摸的方法,尤其是通电状态下检查电源板时更应如此,以防强电窜入),经细心检查,发现CPU板上ROM存储器区域有两块ROM集成电路块(型号MB7122E)的温升异常(与同板同型号的其他12块集成块相比较)。为进一步确诊芯片好坏,采用酒精棉球不断冷却这两块集成块,结果冷却时故障始终没有发生,一旦停止冷却数分钟后,故障即发生,证实上述判断正确。

经调换CPU板,故障排除。 4:方刀架工作原理?

方刀架的全部动作由液压系统通过电磁换向阀和顺序阀进行控制,它的动作分为4个步骤:

(1)刀架抬起 当数控装置发出换刀指令后,压力油由a孔进入压紧液压缸的下腔,活塞1上升,刀架体2抬起,使定位用的活动插销10与固定插销9脱开。同时,活塞杆下端的端齿离合器与空套齿轮5结合。

(2)刀架转位 当刀架抬起后,压力油从c孔进入转位液压缸左腔,活塞6向右移动,通过联接板带动齿条8移动,使空套齿轮5作逆时针方向转动。通过端齿离合器使刀架转过60o。活塞的行程应等于齿轮5分度圆周长的1/6,并由限位开关控制。

(3)刀架压紧 刀架转位之后,压力油从b孔进入压紧液压缸上腔,活塞1带动刀架体2下降。齿轮3的底盘上精确地安装有6个带斜楔的圆柱固定插销9,利用活动插销10消除定位销与孔之间的间隙,实现反靠定位。刀架体2下降时,定

位活动插销10与另一个固定插销9卡紧,同时齿轮3与齿圈4的锥面接触,刀架在新的位置定位并夹紧。这时,端齿离合器与空套齿轮5脱开。

(4)转位液压缸复位 刀架压紧之后,压力油从d孔进入转位液压缸的右腔,活塞6带动齿条复位,由于此时端齿离合器已脱开,齿条带动齿轮3在轴上空转。

如果定位和夹紧动作正常,推杆11与相应的触头12接触,发出信号表示换刀过程已经结束,可以继续进行切削加工。 刀架除了采用液压缸转位和定位销定位之外,还可以采用电动机带动离合器定位,以及其他转位和定位机构。

5:示例4—21:机械误差导致回参考点故障。

故障现象:一台数控车床,X,Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有2MM~3MM的误差,而且误差没有规律。

分析处理过程:调整控制系统参数后故障仍没有消除,更换伺服电动机后故障依然存在,后来仔细检查发现是丝杠末端没有锁紧,经过螺母锁紧后故障排除。

6:示例4—29:软件限位设定不当引起的故障维修。

故障现象:某配套FANUC OMD系统的立式加工中心,回参考点过程中出现ALM520和Y轴过行程报警。

分析处理过程:经检查,机床“回参考点减速”开关及CNC的信号输入均正常,因此初步分析原因是由于参数设定不当引起的故障。

仔细观察Y轴回参考点动作过程,发现“回参考点减速”开关未压到,CNC就出现了ALM520报警,ALM520报警的意义是:机床到达“软件限位”位置,即机床移动距离值超过了系统参数设定的软件行程极限值。此类故障可以通过重新设定参数进行解决,处理方法按下面步骤进行:

(1)将机床运动到正常位置,运行手动回参考点,并利用手动方式压上“回参考点减速”开关,进行回参考点,验证回参考点动作的正确性。

(2)在回参考点动作确认正确后,通过MDI/CRT面板,修改软件限位参数(为了方便可以直接将其改为最大值+-99999999)。

(3)再次执行正常的手动回参考点操作,机床到达参考点定位停止。 (4)恢复软件限位参数(由+-99999999改回原参数值)。

(5)再次执行正常的手动回参考点操作,机床动作正常,报警消除。 7:示例6—5:螺纹乱牙故障。

故障现象:配置某系统的数控车床,在G32车螺纹时,出现起始段螺纹“乱牙”的故障。 分析与处理过程:数控车床加工螺纹,其实质是主轴的角位移与Z轴进给之间进行的插补,“乱牙”是由于主轴与Z轴进给不能实现同步引起的。

由于该机床使用的是变频器作为主轴调速装置,主轴速度为开环控制,在不同的负载下,主轴的启动时间不同,且启动时的主轴速度不稳,转速亦有相应变化,导致了主轴与Z轴进给不能实现同步。

解决以上故障的方法有如下两种:

(1)通过在主轴旋转指令(M03)后、螺纹加工指令(G32)前加G04延时指令,保证在主轴速度稳定后,再开始螺纹加工。

(2)更改螺纹加工程序的起始点,使其离开工件一段距离,保证在主轴速度稳定后,再真正接触工件,开始螺纹的加工。

通过采用以上方法的任何一种都可以解决该例故障,实现正常的螺纹加工。

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一. 填空 1. 数控车床存在的运动为主运动,纵向进给运动,横向进给运动,数控车床换刀时,需要刀架做回转分度运动,数控车床上存在一些表面成型运动和辅助运动。 2. 机床强电控制系统,除了对机床辅助运动和辅助动作的控制外,还包括对保护开关,各种行程极限开关和操作盘上的各种按键操作指示灯,波段开关等的检测和控制。在机床强电控制系统中,润滑,冷却,气动,液压和主轴换刀等系统的逻辑控制通常由可编程控制器实现。 3. 华中世纪星HNC-21系列数控单元采用先进的开放式体系结构。 4. SIEMENS采用了一体化结构。 5. 数控机床的整个使用寿命期可分为磨合期,稳定工作期,衰退期。 6. 电气故障分为弱电故障和强电故障,其中强电故障十分常见,必须引起足够重视。 7. 控制部分故障主要是由于过载或散

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