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2010-2013年炉况异常汇总6
2010年5月9日6#高炉炉况失常;(一)事情经过;5月9日4:35分炉况出现小滑料,适当控风161;(二)炉况处理;1、减风、停氧、缩矿、炉子向凉后常压操作,采用小;2、前期视塌料加入净焦5批、-H至4.20,炉子;3、在加入组合焦中加入白云石300kg/批,改善;4、恢复过程中,采用小角度同角放料,保持两边气流;12吨矿批→O31C28、15吨矿批→O3 2010年5月9日6#高炉炉况失常 (一)事情经过
5月9日4:35分炉况出现小滑料,适当控风1610m3/min,P热=218Kpa,由于炉温下行5:13分再次塌料,塌料后顺行情况可,有偏料现象,南探尺深,减风至200Kpa、风量1500m3/min,6:56分崩塌料3.06m,加入净焦一批,减风至180Kpa、风量1430m3/min,采用28°同角放料,赶至正常料线后,感觉料走的不对,减风至160Kpa、风量1380m3/min,8:28分塌料3m,此时加入空焦一批,通知看水条线查漏,关停漏水管,控水压460Kpa,观察风口情况不好,减风至120Kpa、风量1210m3/min,加入净焦3批、—H220Kg,10:20分查出炉喉钢砖3#、15#漏
水,此时料难行,[Si]=0.33%、[S]=0.058%,出现难行,炉子向凉征兆,10:36分料不动,10:40分减风至40Kpa、风量562m3/min,塌料至1.7m,加入净焦10批,常压恢复,负荷退至3.0,此后采用组合焦形式+白云石300kg/批,重新调整原始气流分布,顺行情况好转,20:00渐加风恢复,21:28分热压100Kpa、风
量1195m3/min,23:16分热压120Kpa、风量1302m3/min、矿批10.5吨,10日00:05分热压165Kpa、风量1436m3/min,00:56分热压200Kpa、风量1570m3/min,4:30分热压230Kpa、风量1754m3/min维持,9:55分热压240Kpa、扩矿18吨,10:41分恢复至正常压力260Kpa、风量1924m3/min,待进一步的观察和调整,负荷加至4.14、富氧2000m3/h,各项参数逐渐正常。 (二)炉况处理
1、减风、停氧、缩矿、炉子向凉后常压操作,采用小矿批(9吨)小风量恢复。 2、前期视塌料加入净焦5批、-H至4.20,炉子向凉后,加入组合焦10焦+5矿+7焦+5矿+5焦+5矿+3焦+5矿+2焦+5矿 ,-H至3.0,为了巩固顺行,防止反复,后面又加入3焦+5矿+3焦+5矿+2焦+5矿+2焦+5矿+1焦+正常料,为了炉况尽快恢复创造条件和打下基础。
3、在加入组合焦中加入白云石300kg/批,改善渣铁流动性。
4、恢复过程中,采用小角度同角放料,保持两边气流,使原始气流合理分布,正常料线,炉况好转后渐渐回收,拉开角差O27C28、10.5吨矿批→O30C28、 12吨矿批→O31C28、15吨矿批→O3331?C3128?、18吨矿批→2n4n
O353331 22n?C343128
1
33n ?、21吨矿批,循序渐进、合理引导和调整气流分布。
5、炉况好转后,采用稳步回升措施,18吨矿批230Kpa维持一个班,渐加风、扩矿、喷煤、富氧、负荷逐渐加至4.14维持一天,再逐步加至4.29,同时煤量平衡跟上,炉温做在0.5%-0.8%。
6、查漏治漏,5月6日查出炉喉钢砖1#、17#漏水,5#钢砖7日查出漏水,5月8日7#钢砖漏水,5月9日炉况失常时查出3#、15#炉喉钢砖漏水,并将5层7#冷板闷死,在4月24日事故后,将所有漏水管升级,C类→B类、B类→A类,严格按标准控水,从厂长到副工长分时间、分阶段上高炉进行查漏,对重点部位
5号至10号风口出进行量水温差和查漏,5月11日查出五层6#冷板11块、12
块漏水,期间发现问题及时整改,减少外围影响,炉子尽快走向正常。
(三)原因分析
1、主要原因:
高炉查漏、治漏不及时。虽然在前面做了大量的工作,查出几个炉喉钢砖漏水,
但是隐藏的漏水点没有及时查出、整改,在风压一直降低的情况下,在净焦作用
的情况下,炉温还一直下行,最低[Si]=0.05%、[S]=0.12%,有大量的水流进炉
缸,直接降低炉缸热量,导致炉子向凉,险些造成恶性事故。
2、诱因:
①5月8日中班在炉况顺行状态下,崩塌料3m,由于4月24日事故的影响加入
净焦2批,5月9日夜班还净焦时,减煤幅度大,经验不足,导致炉温下行,出现小滑料,使炉况恶化。
②受4月24日事故的影响,工长思想有很大的阴影和负面压力,没能正确判断崩塌料。
③在查漏治漏上看水工没有端正态度,工长室没有进行有效监督导致不能及时的查出漏水冷板。 (四)经验教训
1、值班室的工作要细、要全面,不能一心盯在炉内操作,而要盯外围,从外围
着力加强管理,加强业务提高,减少影响,全面保障炉况顺行。
2、在日常生产中,要制定一套科学、系统的查漏治漏方法,监督到位、主
体管理、人人参与、共同学习研究,工作中加强责任心,把问题亮化,把事情简
单化,手段要实效化。
3、思想上要高低重视,不能一时热,因为管理是长期连续生产,特别是高炉的
晚期服役阶段,水的作用举足轻重,要长抓不懈,三班工长每天必量水和参与查
漏,情况异常记录清楚,有重点的去查,同时加强漏水管控制,严格按标准执行,
特别在慢风和休风时,一定要先查漏治漏控漏,确保万无一失。
4、工长室要加强操作,特别是异常炉况,分清轻重,判断准确,措施得当,在
实操中总结经验,全面提高业务水平,同时要科学大胆的管理,把工作做实做细,
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不能顾此失彼,要全面发展。
5、吸取教训,认清危险性和危害性,严格按“四不放过”分析总结,客观的看问题,重点的对照、不怕出问题、就怕不长进,就怕认识不到位,引以为戒,认真总结及时开好分析会,端正工作态度,加强学习,把教训变动力,放下包袱,常。11:06分高炉挂料坐料后,加循环焦:10k+5p+5k+5p+3k+3p+3k,负荷3.0。高炉下料全靠崩、塌料。热压维持在80kpa。20:00左右组合料到达风口,炉温起[Si]:1.1%,但料仍不动,高炉加风过急,吹出管道,崩料后再次加入组合焦5k+5p+3k+3p+3k+3p。待13日白天组合料3k+3p共加18批,每批加白云石150kg。减少负面压力,轻装上阵,多交流、多思考,把炉况恢复到最佳状态。 2011年3月10日5#炉无计划休风炉况艰难恢复
(一)事情经过
2011年3月10日,夜班4:32分因热风总管处施工人孔冲开,工长及时拉风,启动紧急休风程序,致使14个风口灌渣。后在分厂积极组织、协调下,历经11个小时抢修,于15:11分复风。
(二)炉况恢复
送风后高炉前期恢复比较顺行。矿批9t,热压小于100kpa,负荷4.0。11日14:16分逐步开始加风至170kpa,扩矿15t,负荷逐步加至4.32,另外炉前此时更换打泥机构,炉内憋风严重,在开口后高炉塌料至4.3m,班中逐步赶料线恢复正常,同时热压维持180kpa。3月12日夜班接班炉温较高[Si]:1.2%,顶压稍有波动,风量偏大,于3:39分突然崩料4.10m,料不动,工长减风赶料线,4:26
再次塌料至5m,5:48分挂料,减风p热=60kpa处理,此时高炉料柱较死。加空
焦3批,缩矿9t,停氧,负荷退至3.8,风口灌4个,加空焦3批,高炉炉况失
20:25分高炉开始转好、料动,热压:80kpa维持,待炉料一循环后,高炉逐步开始加风。14日16:13分热压加至200kpa,高炉炉况基本维持。15日夜班4:27分因高炉柱塞阀故障,高炉乘此机会休风更换了7根被渣直吹管。6:44分复风
后逐步加风恢复。此次高炉复风恢复后出现反复的炉况处理共耗时78小时,共加焦碳176t。 (三)原因分析
1、2月份5#高炉炉温低于0.3%的低炉温过多(51炉次,占总炉次的9.26%),
高炉炉墙及炉缸产生了一定量的粘结物。加之3月10日由于热风总管人孔冲开,高炉风口灌渣,非计划休风11小时,休风时炉温偏低[Si]:0.35%,高炉炉墙及炉缸粘结物急剧上升,致使高炉在热压180kpa时没有顺利渡过。
2、高炉无计划休风后的恢复,高炉操作方针虽有计划,但过于乐观,H加的过快,H:4.32。
3、工长在对崩塌料的认识不足,处理不及时,特别是第一次崩料后,焦炭没加
足,延长了高炉的恢复。
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4、工长在处理高硅时,有盲目加风降硅,引起管道,导致塌料。 5、在高炉恢复过程中,炉内与炉前要加强配合。 (四)整改措施
1、随着外部条件变差,高炉必须减少[Si]小于0.3%的炉温,来抗外部波动, [Si]范围更改为0.35%—0.65%。
2、异常炉况的恢复,情况严重的要派专人跟班,情况较轻的要由生技室下达临时操作方针,厂长签字后高炉严格执行。
3、工长要正确对待崩塌料,处理要及时,特别是崩料后,压力大幅升高,炉料不走,焦炭一次性要加足,利于后期高炉恢复。
4、工长在处理高硅时,切不可盲目加风,引起管道,导致塌料。炉长、跟班主任要给予干涉,同时更改考核:把以前工长、炉长、跟班主任考核捆绑在一起改为在处理特殊情况时三者考核分开,更利于炉长、跟班主任对工长特殊情况操作的干涉。
5、在高炉恢复过程中,炉内与炉前要加强配合,炉前必须服从炉内出铁要求,必要时由跟班副主任从其它高炉调配人手、动用开凿机,最大程度满足炉内出铁。
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