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2011年8月19日—22日 2011年(第四届)全国捣固炼焦、化产回收生产技术交流会
横管初冷器管程泄漏的检查与维修
李应超(河南平煤天宏焦化公司)
【摘 要】本文介绍了2000m2初冷器管程泄漏后的检查和维修技术,阐述了在不停产的情况下,如何进行查找泄漏点和维
修的快捷法。我们根据设备结构特点,采用管程注水法查找泄漏点,并用盲堵法对泄漏点进行了维修处理,通过生产使用达到了满意效果。
【关键词】初冷器 管程 泄漏 检查 维修
平煤天宏焦化集团特种焦公司现有HN38-96型焦炉2座,年产焦炭38万t,产生煤气1.9万Nm/h,
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配有一套3万m/h煤气初冷净化装置。初冷系统现有2000m横管冷却器三台,采用两开一备的间接初冷工艺。荒煤气首先进入两台并联的初冷器一段,煤气温度由82℃左右被循环水间接冷却至45℃左右,然后进入初冷器的二段,煤气温度被低温水进一步间接冷却至28℃以下,送入下道工序净化回收处理。
2009年4月上旬,我们发现初冷器外排冷凝液量较前段有所增加,从二段初冷器外排低温水中发现有浮状焦油液滴和气味,化验水中NH3─N含量在120mg/l左右(进水在35mg/l),初步怀疑初冷器管程下段有泄露情况。我们分别对两台现使用的初冷器下段停止通入低温水进行检测,化验另一台初冷器外排低温水的NH3─N含量。检查中发现发现1#初冷器外排低温水中带有异味气体,化验水中NH3─N含量在130mg/l左右,因此断定1#初冷器下段管程泄漏。
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1.横管初冷器的结构特点
横管煤气初冷器主要由壳体、冷却管束等组成。横管式初冷器壳体是由钢板焊制而成的直立的长方形器体,壳体的前后两侧是初冷器的管板,管板外装有封头。在壳体侧面上、中部有喷洒液接管,顶部为煤气入口,底部有煤气出口,煤气在壳程得到净化冷却。在横管式初冷器的操作中,除了用循环水和低温水冷却焦炉煤气外,在冷却器顶部及中部喷洒被初冷器冷却下来的煤气冷凝液,来吸收焦炉煤气中的萘,并冲刷掉冷却在横管上沉积的焦油、萘,从而有效的提高了传热效率。初冷器内部结构和换热原理如图1:
图1 初冷器的结构特点和换热原理
2.初冷器检修方案的选择
2.1 初冷器检修方案
1#初冷器检修基本方案有两种。第一种方案是整体更换初冷器,预算资金78万元,检修时间为2个月。第二种方案是只对管程泄漏点维护,保留原来的管程和壳程,预算资金8万元,检修时间大约在10天左右。为了解初冷器的腐蚀情况,我们首先利用测厚仪对初冷器侧板和管板的壁厚进行测量,发现侧板和管板腐蚀程度均不大,10mm侧板和20mm管板腐蚀在1-2mm,由此断定管程也不会严重腐蚀。经厂领导和技术人员商议,决定采用修复管程漏点。修复管程方案有投资小、工期短的优点,但初冷器内部存有大量焦油、萘等易燃物,施工期间存在着火、爆炸等危险。拆除管程封头时,每个封头上有62条螺栓,绝
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2011年(第四届)全国捣固炼焦、化产回收生产技术交流会 2011年8月19日—22日 大部分螺栓已锈蚀无法拆卸,需要动火割除螺栓,并存在着一定得安全隐患,给管程的修复工作带来了一定难度。
2.2 方案实施的难点
在拆卸初冷器管程封头时,必须对初冷器的进出口阀门进行盲堵停(避免在检修过程中煤气中漏入空气),由于1#初冷器进、出闸板阀很可能关闭不严,堵盲板时是否需要停止鼓风机,成为解决此问题的难点。为了检修安全,我们考虑了两种盲堵进出口阀门的方案。方案1是停止鼓风机,然后对初冷器煤气进、出口阀门加盲板。此方案的优点是安全可靠,缺点是鼓风机停止以后,焦炉需要大量放散煤气,后部焦炉煤气用户全部停产,产量损失太大又污染环境。方案2是不停止鼓风机,将鼓风机前吸力和初冷器前吸力降低,然后负压堵盲板。此种方案的优点是不影响生产,焦炉适当放散煤气,缺点是安全措施要求高(负压堵盲板,会使煤气中吸入大量的空气,存在隐患),鼓风机操作难度加大。对比两种方案,我们经过反复磋商,为了不影响生产,经过周密规划,决定采用方案二。这一经验其他同行采用的话,如果阀门泄漏不严重,净化系统又没有电捕除油设备,也可以不盲堵煤气阀门,只需在初冷器内加直接蒸汽,可防止煤气中吸入空气。
3.漏点部位检查
管程和壳程是两个独立的体系,一旦出现内漏,管程和壳程的两种不同介质就会互相窜漏。由图1初冷器结构图可以看出,管程全部密封在壳程内部,出现漏点很难发现。如果打开横管两端上所有的封头,对每一根横管检查,不但费工费料,而且劳动强度也大(初冷器下段共有14个封头,每个封头上有62的螺栓)。另外,由于受高空作业位置影响,拆卸作业十分困难和危险。为了能够准确找到漏点,我厂领导和技术人员反复查看设备装配图纸和对工艺生产研究,采用向初冷器管程注水法检查漏点。因为管程内注满水后,管程内的水就会从漏点处泄漏,水位也就自然下降,水位不再降低的位置就是我们要找的泄漏点的位置。具体的检查方法是: 3.1 感温法查漏点
初冷器泄漏的时间是四月中旬,天气比较热,考虑水吸收热量的原理,我们在初冷器二段的管程内注入低温水,从上部出口排出低温水后(注满),关闭低温水进口阀门(进水阀门不能存在内漏情况),让管程内的水通过漏点自然泄漏24h。经过24h的泄漏后,剩余的低温水位在管程内基本稳定,经过太阳光的曝晒,根据低温水吸热原理,我们用温度测量仪对二段初冷器封头部位进行温度检测,存有低温水的封头温度较低,而没有低温水的封头温度较高。由封头的温差点,我们可以判断出管程的水面高度,由此可以推断,管程的水面位置就是泄漏点位置。如果是在冬季泄漏检查维修时,无法采用太阳光曝晒对初冷器封头查找温差点时,我们可用氧气割枪对每层管程封头进行烘烤,用温度测量仪寻找温差点来判断泄漏点位置。
3.2 连通器原理查漏点
我们也可以在低温水进口阀门后接一短节,在短节处连一透明胶管,透明胶管的另一端拉到超过初冷器低温水的出口位置,开启低温水阀门,向二段初冷器管程送低温水。用同样的方法注满低温水后,关闭低温水进口阀门,观察透明胶管内的水位,直到透明胶管内的液面不再下降,透明胶管中的液面高度位置就是初冷器所在的泄漏点高度。
4.初冷器泄漏点维修和准备工作
4.1 检修前的准备工作
在检修初冷器前,首先应对两个需要加盲板的闸阀阀杆事先浇上机油进行浸泡,阀门底部通入蒸汽进行加热。当关闭两个闸阀后,检查塔内的压力变化情况,如果负压较大,证明两个闸阀肯定还有关闭不严处,为了维修安全,然后我们在初冷器内通入适量蒸汽进行清扫。由于初冷器运行了近8年,壳程内焦油和萘等易燃物质很多,在切割管程封头螺栓前,为防止施工动火期间发生火灾和煤气爆炸事故,壳程内一定要清扫干净。为此,在清扫前必须制定详细的吹扫方案,并严格按方案实施。确认煤气、冷凝液等系统盲板安装完成后,先将蒸汽通入壳程内进行清扫24小时后,关小蒸汽阀门,要求初冷器顶部放散管有少
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2011年8月19日—22日 2011年(第四届)全国捣固炼焦、化产回收生产技术交流会 量蒸汽冒出后,方可加堵盲板和动火作业。 4.2 堵、抽煤气阀门盲板。
将煤气鼓风机的转速由3200r/min降低到2500r/min左右,焦炉集气管打开1个放散,使集气道的压力维持在正常状态。再通过手动调节风机的转速和初冷器后煤气主管上的自动调节翻板,将初冷器前的吸力保持在200Pa左右,鼓风机前的吸力可根据初冷器前的煤气吸力大小调节。各点压力稳定后,先对初冷器煤气出口闸板阀加盲板,如发现闸板阀关闭不严,有明显吸气现象,可用外接蒸汽对准法兰口处进行吹扫,防止空气大量漏入煤气中,造成煤气含氧过高,给后段生产工序带来安全隐患。当堵完出口闸板阀后,利用同样的方法再盲堵初冷器进口闸板阀。 4.3 漏点的修复
在准备工作和安全工作都做到位后,根据判断出来的泄漏位置,我们对漏点所处位置的封头进行拆卸。首先用氧气割枪对封头上的每一个螺栓进行切割处理,并小心拆掉封头,然后关闭初冷器放散阀,向初冷器内通入水试漏,检查漏点。经检查发现初冷器管程有两处泄漏点,一处是管板和冷却管之间的胀管连接密封处出现渗漏现象;另一处是在一根冷却管中部腐蚀穿孔处泄漏,泄漏量比较大,经过工程技术人员反复论证采用以下两种办法修复。 4.3.1 管板处泄漏修复
由于管板和冷却管之间是采用胀管密封连接,如果管板和冷却管之间的密封连接处泄漏,绝对不能采用焊接修复,因为焊接升温,容易引发相邻管板和冷却管之间的不均匀膨胀收缩变形,造成邻管二次泄漏。在检查中发现一处是在管板处泄漏,为了不影响到邻管处再次泄漏,我们在冷却管中穿入带丝杠的双头拉条,利用垫片和石棉片封堵管板处和冷却管之间的泄漏点。具体的施工方法是:首先清理冷却管两端和管内的杂物及油污等,然后用角磨机打磨外露的冷却管头。打磨清理干净后,用Φ22两端带丝扣圆钢穿入管板处泄漏的冷却管内(拉条比冷却横管长100mm),在管板外端垫上用白厚漆涂抹后的石棉板(石棉垫厚度δ=5),压上δ=5、外径Φ80及内径Φ45的垫片后,用螺栓紧固,泄漏处理完毕。具体操作密封如下图2所示:
图2 管板泄漏密封示意图
4.3.2 冷却管内部泄漏修复
对内部穿孔泄漏的冷却管道(Φ57×3.5),我们用长期风干后的白蜡杆,在车床上车出一个带有锥度的柱体,对泄漏的管道两端进行封堵,消除初冷器中的两种介质互相窜漏(水、焦油、氨水),具体尺寸如图3所示。由于白蜡杆的木质比较坚实,另外干燥后的白蜡杆经水湿润后会自然膨胀,很好的阻止了两种介质通过管道泄漏。如果管程腐蚀严重,泄露点较多,采用封堵的办法会严重影响冷却效果的时候,可用更换管程的方法进行处理维修。
图3 冷却管两端堵漏木塞
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5.初冷器检修后的效果
1#初冷器于2009年4月下旬检修完毕,经过打压合格后投入使用,通过生产实践证明,修复后的初冷器运行效果良好。此次检修初冷器用时8天,包括人工和材料费用共计3.6万元,如果按原来方案更换整台同型号新初冷器相比,不但缩短了检修时间,而且为公司节约资金70万元以上,这一经验值得在同行业进行推广。
6.结束语
6.1 检修初冷器管程泄漏,不管采用哪种办法,找准泄漏点是主要问题,只有一次找准泄漏点所在位置,才能缩短检修时间、节约材料和减轻作业人员的劳动强度等。
6.2 打开封头发现管程泄漏后,泄漏点在管程内部,可用封堵冷却管两端的进、出口进行处理;如果泄漏点在管程与管板之间,如果是胀管连接密封,只能用胀管法和盲堵法处理,如用焊接处理,容易引起相邻管程和管板之间的胀接点收缩不均,会造成其它部位的胀接点泄漏。
6.3 不管采用哪种检查漏点和维修方法,都不能让大量的空气吸入煤气中,因为煤气中含氧量高会给后序生产带来安全隐患。另外,在作业过程中一定要按照作业规程和动火报告要求作业,确保人身安全和设备安全。
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