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广州珠江电厂
主机阀门松动试验方案
批 准: 程 波
复 审: 王云池 洪威 晏建华 初 审: 覃加先 王媛 范建中 编 制: 陈浩波
二ОО九年八月四日
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广州珠江电厂 主机阀门松动试验方案
为防止汽轮机阀门卡涩,避免机组超速,根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》文件规定,结合汽轮机厂家的要求,我厂运行规程规定主机阀门松动试验定期工作每周进行一次,试验期间需退出AGC、一次调频和机组协调控制。目前根据值长反映,由于系统负荷变化频繁,为提高调度自动化水平,中调要求机组尽量不要退出AGC,因此造成该试验难以按时完成,不利于我厂设备的安全运行。为避免出现上述矛盾,需对主机阀门松动试验方案做如下补充完善,在机组协调控制投入的情况下试验按本方案进行,在机组协调控制退出的情况下试验按原方案进行。
一. 主机阀门松动试验条件
1. #1、#2、#3机组负荷在180MW~270MW之间,#4机组负荷在200MW~
290MW之间(以上均指顺序阀方式,单阀方式无负荷低限限制);
2. DEH控制在“自动”方式“双机”运行,AGC、一次调频维持原有投
退状态;
3. 机组协调控制投入,置“CCTF”方式; 4. 不进行阀位控制方式切换,“功率回路”退出;
5. “顺序阀”方式下机组需进行部分高压调门松动试验,“单阀”方
式下机组不进行高压调门松动试验;
6. 机组负荷、汽温、汽压稳定,无其他重大操作。 7. 试验前由值长告知中调。
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二. 主机阀门松动试验步骤
1. 按“试验进入/退出”按钮,灯亮; 2. 选择“松动试验”按钮,灯亮; 3. 选择高压主汽门TV1;
4. 按“关闭”按钮,此时选中的高压主汽门开度指令显示关小至80%,
而阀门的反馈值将关闭至180mm左右(油动机全行程约235mm);
5. 按“复位”按钮,检查TV1开启恢复原开度,“复位”灯灭; 6. 按照以上3、4、5步骤分别对高压主汽门TV2和中压调门(IV1、IV2)
单独做松动试验。中压调门开度指令在原来开度基础上关小20%,中压调门的反馈值实际将关小到160mm左右(油动机全行程约203mm);
7. 以上各阀门试验在关闭过程中,如发现异常可立即按下“保持”按
钮,阀门开度保持不变,再按下“保持”按钮则退出保持功能,按“复位”按钮阀门可恢复原来开度;
8. 再次点击最后试验的阀门按钮,阀门按钮灯灭,按“试验进入/退出”
按钮,灯灭,退出阀门试验程序。
9. 对#1、#2、#3机组,联系热控人员分别对高压调门GV1、GV6单独做
松动试验,即由热控人员分别单独将GV1、GV6开度指令(GV1SPO、GV6SPO)强制为80%,阀门的反馈值将关闭至145mm左右,检查阀门动作情况后恢复至原来状态;
10.对#4机组,联系热控人员分别对高压调门GV4、GV5单独做松动试验,
即由热控人员分别单独将GV4、GV5开度指令(GV4SPO、GV5SPO)强制为80%,阀门的反馈值将关闭至145mm左右,检查阀门动作情况后恢复至原来状态;
11.阀门松动试验结束,检查机组参数和协调控制系统状态正常,试验
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前若为“CCBF”方式应注意恢复。
三. 主机阀门松动试验注意事项
1. 试验前先联系好热控人员,待热控人员到场后再进行试验以便缩短
试验进行时间;
2. 本试验程序中没有A、B侧中压主汽门松动试验程序,因此不得进行
A、B侧中压主汽门的松动试验;
3. 按“关闭”键前请注意先检查“松动试验”灯亮,若“松动试验”
灯不亮,则停止进行试验,否则上述试验可能将是阀门全行程试验;
4. 阀门松动试验过程中,要求不影响负荷。若出现负荷大幅波动或其
他异常情况,可按“保持”键,保持阀门开度,然后按“复位”键,使阀门恢复正常开度,再按正常操作程序退出阀门试验;
5. 试验过程应详细记录试验时的负荷、松动阀门行程的变化范围,发
现阀门有开、关不正常的现象时应及时分析原因;
6. 试验中发生DEH控制自动切手动时,应先稳定阀门的开度,然后按正常
操作程序退出阀门试验,再检查DEH控制自动切手动的原因,检查正常后,投入DEH自动控制方式;
7. 进行高压调门松动试验时发现阀门有开、关不正常的现象时应及时通
知热控试验人员。
四. 备注
1. 以上试验方案是依据当前各台机组的实际阀序进行编制的,如果今
后需对机组阀序进行变更,该试验方案也应及时做相应变更。
2. 以上试验方案是依据我厂机组实际负荷出力的变化情况进行编制
的,如果出现机组长期带高负荷或长期带低负荷运行的极端情况,需对高压调门的试验范围适当扩大,具体方式根据实际情况另行决定。
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