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从上表可知:13012轨道回风顺槽顶底板移近量最大为18mm,两帮相对位移量最大为7mm。13014辅助回风顺槽顶底板移近量最大为68mm,两帮相对位移量最大为18mm。13014辅助回风顺槽顶底板移近量要比13012轨道回风顺槽顶底板移近量多,其原因是:13014辅助回风顺槽顶板伪顶破碎比较严重,局部地区有轻微压力,造成顶底板移近量较大;13014辅助回风顺槽两帮移近量与13012轨道回风顺槽两帮移近量相对持平,说明两条顺槽巷道受轻微水平应力影响,巷道位移相对较弱。
3、测力锚杆监测
(1)根据2011年08月21日至2011年11月1日止,对13012轨道回风顺槽测力锚杆监测数据分析,详见测力锚杆曲线图。
13012轨道回风顺槽1#综合测站5号测力锚杆截图 图4
13012轨道回风顺槽1#综合测站8号测力锚杆截图 图5
13012轨道回风顺槽2#综合测站6号测力锚杆截图 图6 从13012轨道回风顺槽1#综合测站5号、8号和2#综合测站6号测力锚杆曲线来分析,5号测力锚杆轴向拉力最大为201KN,8号测力锚杆轴向拉力最大为235KN;6号测力锚杆轴向拉力最大为227KN。三根测力锚杆轴向拉力均超出屈服力。原因分析:受工作面掘进采动影响,本巷道局部顶板破碎,顶板内出现裂隙扩张等因素,导致局部锚杆锚固区域内压力增大,使得锚杆轴向拉力急剧上升。
(2)根据2011年07月27日至2011年11月1日止,对13014辅助回风顺槽测力锚杆监测数据分析,详见测力锚杆曲线图。
13014辅助回风顺槽1#综合测站5号测力锚杆截图 图7
13014辅助回风顺槽1#综合测站7号测力锚杆截图 图8
13014辅助回风顺槽2#综合测站6号测力锚杆截图 图9 从13014辅助回风顺槽1#综合测站5号、7号和2#综合测站6号测力锚杆曲线来分析,1#综合测站5号测力锚杆轴向拉力最大为245KN,7号测力锚杆轴向拉力最大为234KN;2#综合测站6号测力锚杆轴向拉力最大为223KN。三根测力锚杆轴向拉力均超出屈服力。原因分析:受工作面掘进采动影响,本巷道局部顶板破碎,顶板内出现裂隙扩张等因素,导致局部锚杆锚固区域内压力增大,使得锚杆轴向拉力急剧上升。
五、宏观统计分析:
根据宏观统计结果分析,本巷道从2010年9月20日开掘至完毕,经过了13个月观测,两条回风顺槽100~300m区域内有明显的应力集
中现象,13012轨道回风顺槽从100~200m区域内,两帮片帮加剧,顶板伪顶破碎,巷道顶板形成多处网包,压力显著增大。13014辅助回风顺槽从150~300m区域内,顶底板移近量明显,压力显著增大。
六、日常监测:
从锚杆锚固力、拉拔力、监测数据分析,均符合设计要求。 七、结论:
1、从掘进期间巷道的变形情况(表3、4、5、6)看,巷道受各方面影响出现表面位移变化微弱,其中13014辅助回风顺槽1#综合测站表面位移在掘进期间顶底板移近量最大值为68mm,建议在应力集中区域加强安全管理,采取必要的加强支护。
2、巷道掘进完毕至回采,还需要等一段时间,由于巷道稳定性受顶板风化和微裂隙扩张影响,顶板压力会增大,施工队组在维护巷道过程中,要注意观测巷道顶板变化,发现异常,立即采取有效的支护措施。
3、根据掘进期间矿压观测结果分析,本巷道预计在回采期间矿压显现较明显,表现在巷道位移变形量大,片帮加剧,顶板破碎,压力显著增大,回采时根据实际情况,采取有效的支护。
坪上煤业生产调度室 2012年2月27日
1301(上)回风顺槽
矿压观测报告
坪上煤业生产调度室
2012年2月
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