当前位置:首页 > 高炉炉顶改造方案
.
廊东侧新建皮带,能直接上到2#高炉矿槽皮带上,以减轻现有皮带运行负荷。
5、考虑烧结矿皮带上块矿情况,可对1#高炉槽上烧结矿皮带提速改造为2.5m/s。
(二)干法除尘情况
干法除尘统一意见为增加两个箱体。
1、主要参数情况
吨铁煤气量以2000m3/t,每天产量以1800吨计算,每小时煤气量为15万m3/h,使用十个箱体过滤负荷为37.5 m3/m2.h(要求30---38 m3/m2.h),过滤速度为0.625m/min
2、所需工作
① 增加两个箱体配套的工艺、土建、机械、电仪等系统工作(含余压发电
高压净煤气管道的位置预留);②现有矿架西侧高压净煤气管道的移位或制
作;③更换所有阀门的法兰垫;④增加高压净煤气管道的固定支架;⑤更换箱体防爆板;⑥更换调压阀组;⑦修改干法除尘反吹程序。
.
.
(三)槽下和卷扬
槽下:料坑上的矿石受料斗,增设翻版,实现矿石可以开往两个料车,修改程序, 实现烧结球团混装等,以方便高炉操作和缩短备料时间;
卷扬:
目前公司炼铁厂AV-45的1850风机投运后,由于料车小(3.6m3)采用PPP+KK装制,矿批17.7吨,由于受料斗容积限制矿批不能再加。采用装料制度PPP+KK为每小时7批,卷扬最大能力7.5批,(赶料线时则受影响)可满足日产量1600吨左右水平。某天产量最高出现1700吨,上料勉强维持。我公司此次改造后,由于球团矿使用比例高,堆比重高,矿批可以到19吨以上,上料可满足日产量1800吨的水平。若矿批因高炉炉况加
不上或用球团比例小,则上料将受限制。
卷扬上料程序需在2#450高炉的基础上做较大修改。
(四)热风炉情况
目前,1#450高炉热风炉是按4座球炉,高炉风量1400m3/min设计,其工艺参数为:热风温度1100℃,每立方米鼓风占有球量0.95t/min.m3,每立方米鼓风加热面积44.76m3/min.m3,每座热风炉加热面积15667m2。
.
.
使用1850风机后,每立方米鼓风占有球量为996÷1850=0.53t/min.m3
每座热风炉每立方米鼓风加热面积15667÷1850=8.46m2/min.m3 (此数值要求为10-13)
鼓风加热能力不够,不能达到1100℃设计风温要求。
对此视使用大风机后风温实际情况,以后采取余热利用或助燃空气富氧等措施提高风温。
附:公司炼铁厂6高炉改造及运行情况
1、炉顶钢圈至受料斗上沿标高正常为12米,由于受斜桥不变、标高限制因素,这个高差只能为8.775米,所以,料罐上截料采用柱塞阀,受料斗和料罐设计为12m3。由于空间限制下截料,缩短了空间高度,造成此处下料不畅,多次出现因料堵塞,料门开动受阻不能开仓现象,对生产造成不小影响。柱塞阀偶尔也出现过卡住现象。
2、目前AV-45的1850风机投运后,由于料车小(3.6m3)采用PPP+KK装制,矿批17.7吨,由于受料斗容积限制矿批不能再加。
3、风口小套加了两台高压水泵,每台400m3/h,风口平台水压为0.4MPa。
4、 采用装料制度PPP+KK为每小时7批,目前产量1560吨。最高出现某天1700吨,这个产量上料很紧张。
.
.
5、运行中风压加到260kPa,热风炉出现人孔吹开现象,目前正加固人孔,考虑冷却壁水压低(0.3 MPa)等因素,未再加风。
6、因6#高炉为大修,对重力除尘器,煤气上升管等做了改造。
.
共分享92篇相关文档