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叉车驱动桥轴头超音频改进
(黄诚 肖结良 安徽合力叉车股份有限公司合肥铸锻厂 230022) 摘要:驱动桥是叉车的重要安全件。其轴头的超音频淬火过程中使用了新设备,通过对台阶处淬火方法的对比试验,通过硬度、金相、疲劳试验验证,确定了最终热处理工艺。 关键词:叉车 轴头 超音频
驱动桥轴头连接着桥壳和轮毂,并作为杠杆作用的支点,承担搬运货物时的下压载荷,承担了复杂路况下的交变载荷,是叉车核心部件,也是重要安全件。因此,对其质量的控制显得尤为重要。在工厂的设计优化和加工设备的更新过程中,原轴头结构进行了调整,表面淬火设备由高频改进为超音频,由此我们对淬火工艺进行了摸索。
1试验材料和方法
1.1试验材料
轴头材料为35CrMo,化学成分见表1,结构简图见图1,毛坯经锻打、粗车、调质、精车、感应淬火后交付使用。调质后组织为回火索氏体,如图2所示。
图1 轴头结构简图 图2 轴头调质后组织图
表1 轴头化学成分
项目 C 试验材0.367 料 GB/T300.32-0.4 77-1999 Si 0.243 0.17-0.37 Mn 0.51 0.4-0.7 P 0.014 ≤0.035 S 0.007 ≤0.035 Cr 0.9 0.80-1.10 Mo 0.156 0.15-0.25 1.2试验方法
1.2.1工艺要求:199.5段感应淬火,淬火硬度50-55HRC,淬火深度1.6mm以上。 1.2.2工艺设备:淬火电源为HKTP250KW/6-20KHZ晶体管变频电源,机床采用
HKVC-100通用淬火机床。该套设备由西门子677C工控机控制,可编程,工件旋转速度在0-200 rpm范围内连续可调,感应器可在X轴、Z轴方向运动,Y轴可通过手动调整。最大工件重量300Kg,淬火液最大压力为0.6MPa,设备定位精度±0.05mm。感应器采用圆轴感应器,感应器前端截面为三角形,安装硅钢片。淬火介质为1%聚乙烯醇淬火液。 1.2.3加工方案:
台阶轴的感应淬火目前有两种处理方法:一种是功率小的设备采用连续式淬火,一种是功率大的设备采用一次整体加热淬火。因设备功率较小,无法满足一次整体加热淬火的要求,我们采用了连续式淬火方法。因台阶轴变径较大,采用两次淬火方式,第一次淬φ135处,第二次淬直径105及其后的变径、花键处。
工艺难点是两次淬火的交界处容易产生裂纹,特别是在圆弧过渡小的时候更加明显。
方案一:将R角台阶面全部淬硬,形成连续淬硬层。利用感应器前端三角形截面可对R角形成有效加热的工艺特性,让感应器X向偏移3mm,感应器底端距离台阶面3mm。加热3s后淬火温度达到约950-1000℃后上升进行连续淬火。
方案二:R角不淬火,预留5-7mm不淬硬,形成断续淬硬层。感应器底端距离台阶面7mm,加热2s后淬火温度达到约900-950℃后开始上升淬火。 1.2.4检测方案
采用便携式里氏硬度计检测淬火硬度,采用着色探伤剂检查裂纹,采用线切割解剖+金相检查方式,检查淬火组织及淬硬层深度,采用JB/T 5928-1991 《工程机械驱动桥 台架试验方法》进行30万次垂直弯曲疲劳试验,检验是否会出现疲劳裂纹。
2试验结果和分析 2.1实验结果
两种方案试验结果见表2。方案一生产了5件,在R处出现裂纹,且裂纹发生率100%,见图3。方案二生产了20件,未见裂纹,见图4。经解剖检验,淬硬层在3mm。经30万次垂直弯曲疲劳试验,淬火部位未见疲劳裂纹。
表2 两种方案试验结果
工艺 X距投加热硬度HL 裂纹 备注 向 方案一 -3 方案二 0 离 3 7 功 92 90 时间 3 750-790 R3处两道裂纹 R3处未淬上硬度 2 730-760 无 有7mm软带 裂纹
图3 淬火裂纹 图4 方案二着色探伤后工件
2.2结果分析
感应加热存在集肤及尖角效应。方案一中当感应器贴近台阶处,产生的涡流将集中在尖角和内圈中。圆R处加热无法达到淬火温度。当淬火时,加热区遇冷收缩大,圆R角同步收缩。这就会产生两个方向相反的力。当这两个力超过材料的抗拉强度后将会产生裂纹。如果延长加热时间,将导致尖角过烧,产生报废。
方案二中感应器远离台阶处,减少了尖角效应,同时感应器和工件同轴,保证了加热均匀,避免了淬火开裂。硬度也较均匀,73-760HLD,相当于52-56HRC。虽然存在了7mm的淬火软带,但根据《热加工工艺规范》中就台阶轴感应淬火的规定,见图5,7mm淬火软带是允许的。
图5 台阶轴淬火软带规定
3结论
1、φ105感应淬火段保留距φ135端面5-10mm不淬火,可有效避免淬
火裂纹的出现。
2、台阶轴过渡处应采用圆R角过渡,且过渡角在允许的范围内越大越好,可有效减少淬火应力的集中,避免开裂。
3、微机控制的超音频淬火机床生产的轴头质量稳定,生产效率得到提升。
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