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四、 皮带输送机常见故障的处理
1、皮带跑偏。 原因:
(1).托辊上粘有泥砂,使皮带与托辊之间的摩擦力不均匀。 (2).配重过少或皮带过松。 (3).物料落料不在皮带中部。 (4).皮带拉长不均匀。 处理:
(1).清除托辊上的泥砂。
(2).增加配重或通过调节丝杆调紧皮带。(3).使物料落在皮带中部。
(4).调整皮带输送机,调整方法是: a、尾部滚筒的调整参见图A。 b、上下托辊的调整参见图B。
c、改向托辊的调整同尾部滚筒的调整。
皮带跑偏方向皮带运转方向尾部滚筒调整方向尾部滚筒调整方向图A
2、托棍不转或有异响。 原因:托辊轴承损坏。 处理:更换轴承。 3、拖棍磨穿。
原因:使用时间长。 处理:更换托辊。 4、刮砂板磨损。 原因:使用时间长。 处理:更换刮砂板。 5、皮带撕裂。 原因:机械故障。
处理:对于轻微的撕裂可用胶粘修补。
皮带跑偏方向皮带运转方向托棍调整方向托棍调整方向图B9
6、皮带拉长。
原因:长期承受张紧。
处理:割短皮带,再用胶硫化粘接。 7、接料斗橡胶挡边磨损。 原因:使用时间长。
处理:更换橡胶挡边。
五.综合故障的处理。
1、搅拌主机不能启动。 原因: 处理 A、未开空压机 开启空压机或待供气系统压力升高到0.4Mpa以上再开主机 B、供气系统压力小于0.4Mpa。 C、断路器QF1、QF2、QF3未接通 合上断路器QF1、QF2、QF3 D、急停按钮SA1、SA2未复位 把急停按钮SA1、SA2复位 E、主机检修门未关好,行程开关未接通 把主机检修门关好 2、在自动或手动生产过程中,物料不进入搅拌机内。 原因:搅拌机卸料门关门不到位或未关上。 处理:在手动状态把搅拌机卸料门关到位。
3、在自动生产过程中,配料站物料称好后,不卸料。 原因:待料斗关门不到位。
处理:切换到手动状态下,反复开启待料斗斗阀门,使待料斗斗阀门关门到位。
再切换到自动状态。 4、粉料罐顶部冒灰。
原因:A、除尘器滤芯堵塞,粉料罐内压力升高到安全阀压力,粉料从安全阀冒
出。
B、粉料满罐,从安全阀中冒出。
处理:A、每次打灰到粉料罐前,应先开粉料罐除尘振动器1~2分钟。大灰完后
再开粉料罐除尘振动器1~2分钟。
B、当粉料罐上料位仪给出有料信号时,应停止打灰。 5、搅拌机闷机的处理。
立即切换到手动状态,按搅拌机卸料按钮,打开搅拌主机卸料门,用水冲洗。在处理过程中,可点动主机电机,加速混凝土卸出,但不得频繁点动,以免损坏电机。
6、在搅拌过程中,突然停电时的处理。
立即用手动油泵打开搅拌机卸料门和检修门,用水冲洗。在处理过程中,可用手盘动传动皮带,加速混凝土卸出。 六.常见故障
1.自动运行时,配料站骨料储料仓不卸料,各骨料称重显示器均为零。 故障分析:
a) 骨料称量斗卸料门未关闭或未关到位,原因可能有:电磁换向阀不换向;气路无气压或供压不足;气缸漏气严重。 b)骨料称量斗卸料门虽然已关,但可能的原因有:气缸磁性开关已坏不能闭合;磁性开关不在正确位置;磁性开关至PLC线路断路或接线不良。
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2.配料站骨料称量斗均不卸料 故障分析:
a) 待料斗卸料门未关闭或未关到位,原因可能有:电磁换向阀不换向;气路无气压或供压不足;气缸漏气严重。 b)待料斗卸料门虽然已关,但可能的原因有:反映待料斗闭合的信号开关已坏;信号开关至PLC线路断路或接线不良。 c) 骨料配重称重终端已坏。
d)精称门未关闭或未关到位,原因可能有:电磁换向阀不换向;气路无气压或供压不足;气缸漏气严重
3.气缸(气动蝶阀)不动作
可能有以下原因引起:a) 电磁换向阀不换向;b) 气路无气压或供压不足;c) 气缸漏气严重;d)气缸活塞杆
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