当前位置:首页 > 山西高义钢铁厂出差报告完整版加炼钢连铸修改
5.1转炉部分:
2台转炉蓄热器蒸汽可以配置2台螺杆动力机,可装机2套1000W的机组,额定功率为:1000W。 5.2高线加热炉部分:
可以配置1套1000KW机组,额定功率为:1000KW. 5.3、经济效益分析
主要参数指标 额定功率 年发电量(KWh) 年发电效益(元) 节约标煤(吨) 减少CO2排放(吨) 蒸汽 3000KW 24000000 12000000 8400000 19958400 备注 运行时间8000h 电价0.5元/KWh 按0.35kg/kwh 按0.8316kg/kwh 5.4、泵、风机、电机节能效益分析
初步估算投资额3000万元左右
原有厂里泵、风机、电机耗年耗电量6673297.52kwh, 按节电率45%计算可以节电21002983.69kwh,按电价0.55元/kwh计算,共节省电费11551641.1362元。
5.5、炼钢连铸火焰切割高效节能效益分析
技术改造后,在连铸机生产正常情况下,连铸配切割缝为5mm左右,比改造前割缝减少5mm,单次切割损失重降为15.6千克,以年产钢300万吨计算,可节省钢材4958吨,按市场4000元/吨钢计算,增效1983万元。
改造后切割用燃气可节约50%以上,切割用天然气,切割用天然气气1m3/t钢,氧气吨钢消耗1.2/m3,按天然气单价3.8元/m3,氧气单价0.70/m3,计算,则天然气吨钢成本为4.5元/吨钢,改造后降低50%,则可节约成本2.25元/吨钢,年增效益675万元。
六、结论及建议
综上所述,采用螺杆动力机发电技术可以充分回收公司排放的余热,不仅可以二次利用发电,而且减少了企业热污染的问题,同时提高了企业的综合利用效率,用户可以每年带来约1200万元的经济效益,从而大大减少了能源消耗,改善环境,在环保方面是一个巨大的成就!
在泵、风机、电机这一块节能效益显著,高低压变频技术尤为重要,可以年节省电费约1155万元。
采用炼钢连铸火焰切割技术可以降低钢材高耗的问题,直接降低钢材能源的浪费,每年带来675万左右的经济效益。
本工程周期六个月左右,在原有的基础上安装设备,对本厂的设备正常运行不会带来负面影响,施工简单、高效!
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