当前位置:首页 > XXX电厂汽机事故汇编
后果,但应当注意。加强运行人员设备的逻辑保护学习,熟知每个设备的逻辑保护条件;设备操作时应缓慢平稳,尽量避免大幅度操作;在有重大或需要大幅度操作时,应加强专业之间的联系。
七、汽轮机阀门动作异常
1 事故现象:
⑴ 05月06日主机挂闸后两侧中主门无法打开,检查后判断为电磁阀装反,调整电磁阀后正常。
⑵ 主机挂闸后GV3处于全开状态,中主门有压回油量大;现场用干电池测试GV3伺服阀,伺服阀无反应;挂闸后ASP压力不稳定,有时高,有时正常,高时压力与AST压力相近。多次动作阀门后,GV1、TV2也出现卡涩现象。立即联系电厂技术人员对EH油进行取油样进行化验。取油样发现油中有可见固体颗粒,送检后化验结果为11级(EH油合格为小于5级)。
经电厂组织开会讨论后认为引起EH油质变差的原因为汽轮机阀门油动机出厂时未清理干净引起。拆除各阀门油动机返厂进行清洗,同时现场加强对EH进行滤油。06月02日油动机清洗结束后复装。06月12日EH油6.3m、12.6m取油样,送检;化验结果分别为:6.3m:5级;12.6m:4级,EH油系统恢复正常。
⑶、06月13日09:35 启动EH油泵,调整EH油母管油压,开启各油动机隔离门。开启RSV1隔离门时,母管油压下降至5MPa,检查分析后判断为节流孔板有问题,停运EH油系统。下午检查发现RSV1节流孔板未安装,隔离RSV1,联系厂家重新发货。安装节流孔板后,油压正常。
⑷、06月17日09时10分汽机挂闸,AST压力12.9MPa,ASP压力5.5MPa,OPC压力0MPa,后非常缓慢升至11MPa。分别试验AST电磁阀:AST3动作正常;动作AST1时压力正常升高但恢复后压力不降;随后动作AST4,汽机跳闸。互换AST1、AST3电磁阀电磁头后,分别动作AST1、AST3均正常,随后恢复。10:30 分别动作OPC1、OPC2电磁阀,正常。但OPC压力恢复缓慢且偏低,怀疑OPC电磁阀泄漏,联系厂家更换OPC电磁阀。18日更换OPC电磁阀后,动作正常。
2事故原因:
⑴ 对于DEH控制系统出现的问题,油质较差所占的比例较大,由于油质差造成伺服阀卡涩、调门振荡不稳等问题比较常见。
⑵由于油质差在日常工作中将会造成AST电磁阀无法复位,导致ETS回路误动作
⑶ 热控硬接线在机组运行期间由于振动等原因脱落,造成保护可靠性下降
3预防措施:
⑴ 综合以上几种情况,在以后的运行期间,机组启动之前,必须按照要求进行联锁试验,对试验的结果有完整的记录。
⑵ 运行期间,定期检查DEH界面各实时状态,发现异常及时处理 ⑶ 强化EH油监督,定期比较各高调门动作情况
八、汽泵前置泵入口滤网堵,停运汽动给水泵
1事故现象:
06月22日08:06 A汽泵前置泵入口滤网差压突增至105KPa,汽泵入口压力降至0.3MPa。
2事故处理:
启动电动给水泵交锅炉上水,08:18 打闸A小机,08:43 停运A汽泵前置泵。联系电建清理A汽泵前置泵入口滤网和A汽泵入口滤网。
为保证水系统的清洁,防止凝结水泵入口滤网堵塞,15:33 工频启动B凝结水泵;15:38 停A凝泵变频。电建清理A凝泵入口滤网。
3事故原因:
由于新运行机组,系统内较脏,容易出现滤网堵现象。随着运行时间的增加,系统逐渐清洁,滤网堵塞现象会逐渐避免。
4 事故预防:
⑴ 在机组正常运行时,注意前置泵入口滤网及给水泵入口滤网前后差压值是否增大;前置泵运行电流是否波动并下降;给水管路是否有异音;给水流量是否波动并下降。及时判断是否滤网发生堵塞,进行处理,防止给水泵发生汽蚀,引起事故扩大。
⑵ 运行期间加强入口滤网差压监视。
九、高旁减温水堵板未拆除,高旁投运后高旁后温度高
1事故现象:
机组在启动及正常运行,调整高压旁路时,发现高压旁路减温效果不明显。06月25日甩50%负荷时,高旁开度5%,高旁减温水调门全开,高旁后仍温度高于430℃。
2 事故处理:
控制高旁开度,适当提高减温水压力,尽量缩短机组启动或停运时间 电建拆除了此四个堵板。在以后的启机期间,高旁减温水效果正常。同时,电建也对低旁减温水管路进行了清理,发现有个别喷头有堵塞现象,并进行了清理。
3事故原因:
⑴ 在锅炉吹管时,为防止高旁阀门磨损及杂物进入减温水管路,在减温水四个管路上加装了四个堵板。而吹管结束后忘记拆除,造成开高旁减温水时,降温效果不明显。
⑵ 机组运行一段时间后,检查高旁减温水喷头(包括轴封减温水喷头)
十、减温水调整不当造成主蒸汽温度大幅度下降,打闸停机
1 事故现象:
07月03日00:32 汽轮机在2040rpm中速暖机期间,由于减温水调整不当,主蒸汽温度下降较快,炉侧汽温下降率已大于50℃/min,主汽温度由453℃最低降至332℃。01:38 参数恢复正常,汽轮机重新挂闸冲转。03:07 机组并网带负荷。
2 事故处理:
集控室手动打闸停运汽轮机,加强疏水。惰走期间检查汽机本体 3事故原因:⑴减温水开度过大,造成汽温下降较快
⑵在进行汽包水位调整时,未及时调节给水压力与减温水开度, 造成减温水量瞬间过大
4预防措施:
⑴ 汽机专业加强主汽温度监视,特别是在启动初期,滑停期间,锅炉断煤等异常工况下
⑵ 锅炉专业调整水位、汽温时综合考虑 ⑶ 加强专业之间的联系
十一、运行凝结水泵跳闸,备用凝结水泵未联启或联启后跳闸
1 事故现象:
⑴ 07月12日08:48 由于锅炉上水量大幅度变化,运行人员调整除氧器水位时,关闭除氧器上水调门幅度过大,而忘记调整凝结水再循环,引起凝结水流量低,造成凝结水泵B跳闸。同时由于再循环未全开,凝结水泵A联启不成功。再循环全开后,手动工频强启A凝泵。检查变频器无异常后,重新变频启动凝结水泵B,调整各水位正常,08:59 停运A凝泵工频,机组恢复正常运行。 ⑵ 08月18日14:54 在化学投运精处理期间,由于凝结水压力低,B凝结水泵正常联启;后因凝结水流量低而再循环开度小于5%(此调门为气动门,后查趋势发现从向此阀门发开指令到阀门有反馈指令中间间隔14s),凝结水泵A、B同时跳闸,造成凝结水中断。联系锅炉,解除CCS,投入功率回路,快速降负荷,机组负荷由290MW最低降至190MW。随后手动强启B凝结水泵,泵启动后,出口电动门不联开,停运该泵。后查逻辑为:B凝泵跳闸后发100s出口电动门关信号脉冲,强启B凝泵时在该100s内,所以B凝泵启动后出口电动门未联开。14:57 复位凝泵变频器,强启A凝泵变频,启动成功,增加凝泵变频器出力,调整除氧器上水量。15:23 除氧器水位恢复至2000mm,期间除氧器水位最低降至1121mm。16:34 原因查明后,调整各水位正常,投入凝泵变频器自动。17:10 热工参考A凝泵,将B凝泵分闸后发100s关出口门脉冲更该为发3s脉冲。随后将凝结水流量低发10s开再循环脉冲更改为发15s脉冲。 2 事故处理:
⑴ 运行凝泵跳闸后,若备用凝泵联启,此时控制除氧器水位,防止除氧器水位高,检查凝结水辅助用水并进行调整
⑵ 运行凝泵跳闸后,若备用凝泵未联启。立即手动备用泵,启动正常后,进行正常调整;若备用凝泵启动失败,立即快速降负荷,同时检查跳闸泵,在无明显故障情况下,复位故障,手动启动一次
⑶ 在两台凝泵均无法启动情况,按照停机处理, 3事故原因:
⑴ 注水不充分,由于瞬间的扩容,造成凝结水压力瞬间降低和除氧器上水
共分享92篇相关文档