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2013小机泵大修总结

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  • 2025/5/1 15:07:58

5、 整体复位后调试该阀开关情况。 风机壳体及转子

1、 清理检查风机内壳、进气箱及叶轮,检查叶轮紧固情况; 2、 测量叶轮与进口椎体各部位间隙; 3、 检查转子径向跳动及弯曲度; 4、 更换轴密封填料; 5、 出口膨胀节检查;

6、 冷却风扇除脏垢,检查。 轴承箱

1、 拆卸、清理轴承箱; 2、 测油封间隙,超标更换;

3、 检查基础连接螺栓有无缺陷和松动; 4、 机组复位及对中找正,复位联轴器。 二、检修中发现的问题

03K002检修中没有发现设备问题,对设备的主要技术数据进行复查,没有更换设备备件,在今后设备正常运行中注意风机油位变化轴承温度的变化,负荷要保持稳定。 对中数据:

0 0

0.04 0.07 0.06 0 0.11 -0.04

三、大修中总结

03K002计划大修主要情况

1、 检查齿式联轴节时有轻微磨损(图1),联轴器开档调整为17.5mm满齿啮合。 2、 复查对中电器大修电机,两端轴承清理换油。

图1为03K002齿式联轴节轻微磨损

R Z

10P001A

一、检修中发现的问题

1、 检修时发现中间和东侧的柱塞两根。 2、 填料漏量加大。

3、 底部的油水漏量较大,每2天都一桶。 二、大修后总结:

该泵按计划进行中修,检修的主要内容有:填料漏量加大,更换东侧和中间的全部填料(每组5圈,三圈四氟两圈合成纤维)检查时发现中间东侧柱塞两根(有多处裂纹)因为油水漏量混合较多,检修泵时在底部制作油水分离盒(主要目的防止地沟超标),检查曲轴大小头瓦,状态良好。

以上总结了这次大修的小机泵的所有大修内容和总结。因为自己也是第一次学习和接触小机泵,也有很多不足之处,以后还要向各位师傅们去学习,有很多东西还要自己去下功夫去理解去琢磨去想。下面总结一下所有管线阀门和内蒙包阀的工作。

内蒙包阀的工作计划5台,追加4台,共9台。 管线阀门计划50项,追加38项,共88项。

检修中出现的问题:

1、 Lv10001旁路截止阀,原计划是内漏开关不懂,清理管线修复传动机构,打开后发现

管线堵塞严重,后把旁路2个阀都切下检查,堵塞严重。先是用高压水枪冲洗,在管线管壁上的脏垢都清洗干净但阀门处结垢严重,后交付包阀人员解体检查,解体后(看图2)发现阀门整体冲蚀严重,基本没有密封面,阀头下部完全堵死,后包阀人员鉴定无法使用,必须更换。后在库房找到阀门,更换旁路阀。 图2(Lv10001的冲蚀情况)

2、 Pv84001、Pv84006、Xv84001原计划是阀门法兰石棉垫片老化,更换缠绕垫片。但是

因为84不能交出的原因一直都没有干,在部耽误人员白天干活的时间,决定在晚上7点开始停84单元抢修这三个阀门的垫片,经过2.5小时的抢修,所有泄露的垫片都更换完毕。

3、 07E003回水蝶阀内漏的问题,07E003回水蝶阀在2012年大修换的新阀,在2013年

停车检出的时候,发现07E003的回水蝶阀内漏严重,在发现这一问题后需要把2012年大修中所换的一样的蝶阀都要检查一遍,在库房里也没有找到相同信号的新阀,合理有效的修复原来的老阀门,成功的消除内漏。

4、 82E002减压阀填料漏本来不是一个很大的工作,就是因为自己的粗心大意,把一个

简单的工作复杂化。这样的事情以后坚决要避免,知道就是知道,不知道就是不知道,不能模模糊糊就过去。

2013年的大修已经结束,马上就要进入开车阶段,这个大修叫我学会了很多的东西,无论是做人的还是做事的,也学会了在工作中对就是对、错就是错,没有存在大差不差的这样的结果。我也给自己总结了一个学习计划1、去库房了解各备件的结构、种类,分别得用途,2、每次机泵的检修都要积极地参加,并认真的总结笔记。3、去了解所有机泵的检修台账,去学习掌握每一台机泵的情况。4、查询机械图纸,学习构造和原理。5、请教各位师傅的问题都要记录下来,弄明白弄清楚。6、对面每次处理问题都要先想在做。7、最主要的一点细心、细心、细心设备一定要细。 、

由于总结人员技术水平有限,望参阅人员对合成装置的检修总结进行指正,希望该总结对下次的大修有一些参考价值。

化肥事业部合成装置 2014年2月11日

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5、 整体复位后调试该阀开关情况。 风机壳体及转子 1、 清理检查风机内壳、进气箱及叶轮,检查叶轮紧固情况; 2、 测量叶轮与进口椎体各部位间隙; 3、 检查转子径向跳动及弯曲度; 4、 更换轴密封填料; 5、 出口膨胀节检查; 6、 冷却风扇除脏垢,检查。 轴承箱 1、 拆卸、清理轴承箱; 2、 测油封间隙,超标更换; 3、 检查基础连接螺栓有无缺陷和松动; 4、 机组复位及对中找正,复位联轴器。 二、检修中发现的问题 03K002检修中没有发现设备问题,对设备的主要技术数据进行复查,没有更换设备备件,在今后设备正常运行中注意风机油位变化轴承温度的变化,负荷要保持稳定。 对中数据: 0 0

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