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电压与变压器的二次电流、二次电压相对应;
3、电极入炉深度控制在600~800mm之间,三相电极位差越小越好,尽量控制在50~80mm以内;
4、及时平衡三相电极的电流、电压、电阻,每当两相电流大小超过2000A时必须徐徐升降电极以保持三相电极的电流稳定;
5、抓住出炉时电流下降的有利时机及时升档位,拉长电弧长度,而不是下电极;
6、关注炉料质量变化,稳定炉料配比,15根料管必须一致,切忌加副石灰,减少人为改变炉料局部比电阻的因素;
7、不要轻易降档运行。出炉前电流上升较快时应慢慢上提电极,以消除电流释放压力,电极上提超过100mm仍然效果不佳再降档位;
8、定期处理料面,送电前必须测准电极,严禁闭料送电干烧。
炉前出炉:
1、每班出6~7炉,必须按时、及时打开炉眼,严格控制出炉时间在25分钟以内;
2、如果流速不佳或冒气(火)或出生料,应及时封堵炉眼十几分钟后再重开炉眼,以防出炉时间过长热损过大;
3、原则上用烧穿器开眼,尽量避免或少吹氧气,严禁用钢钎带电开眼以防打破打坏出炉嘴;
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4、认真维护好炉眼,确保炉眼位臵最低,形状符合要求:外大(300mm)里小(100mm)喇叭口,深度500mm~600mm,底部角度小于15度; 四、改进效果
1、在稳定炉况方面:因为大电压操作会增加电弧的长度,可以起到扩大熔池加快电石反应速度(化学反应速度与反应空间成正比)的作用;大电压操作还可使料层结构透气性好,可以减少大塌料乃至翻电石的概率,为稳定炉况起到很好的作用;大电压操作由于料面呈整体沉降之状,料面温度并不会高,因此对电炉设备不会产生不良影响;另外,只要二次电压得到保证,炉底是不会太高的。
2、在提升产能方面:大电压操作因为电极电流小,变压器载荷轻,电炉功率由原来的25000KVA可以长期稳定在30000KVA以上,产量也得到同步提升,较过去的操作方法相比提高15~20%。工业产值数据同时,大电压操作要求在平衡二次电压的前提下平衡二次电流。采取的是主动改变电极入炉深度,确保三相电极电弧长度一致来调整炉况。而非被动的加强出炉频次或降低电炉负荷来调整炉况。因此在电炉长时间停电后恢复生产提升负荷能够做到快速、轻松、节约、稳定。
3、在降低成本方面:大电压操作加低配比炉料可使炉内的炭和钙进行完全反应,能有效避免“沉炭”及出生料(电石中含有未完全反应的焦炭),可降低电单耗50~100度左右,降低焦炭
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消耗20公斤左右;因电石反应完全流动性好,还可大大降低吹氧管及钢钎的消耗。
新操作法未执行前 新操作法执行后 电 耗(单耗) 焦耗(单耗,t/t) 吹氧管(单耗t/t) 3140 3098 0.77 0.75 0.95 0.69 钢 钎(月用量 43t 35t 4、在减轻劳动强度方面:大电压操作会因料面疏松而缩短测电极时间减少冒黑烟的几率;大电压操作还因熔池的扩大而可延长开炉眼时间,并可提高电石在炉内的流动性,出炉时不仅可以减少倒眼频次,还可减轻出炉工的劳动强度,更可为炉前检修提供充足的时间,如更换出炉嘴不需要降负荷或停炉。自采用大电压操作以来,炉前出炉工队伍极其稳定,
电石生产是一条不断探索和改进的过程,只有打破传统观念,不断学习和改进,才能寻求到最好的结果。
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案例4
多管齐下,确保降低炭材消耗
背景
自投产以来,电石厂炭材消耗居高不下,单耗一直维持在0.77-0.80t/t,严重制约了公司及电石厂的生产经营成果。影响炭材消耗的原因是多方面的,电石厂做为使用单位,如何通过管控提高炭材利用率,是当前急需解决的关键。为此电石厂厂部领导带队分批次去山东信发进行对标学习,从原材料验收把关、过程损耗、工艺控制等方面入手,降低消耗。
发现问题
1、 进厂原料质量不过关,进厂焦炭含水含末量大,严重影响
炭材消耗。
2、 每日进厂量大,焦炭取样缺少代表性,不能真实的反应来
料的质量。
3、 卸车过程缺少有效监督,部分厂家以次充好,碾压严重。 4、 炭材使用过程损耗较大。
如何解决这些问题?
1、成立大宗原料验收取样小组,对重要岗位的原料取样人员实行月度轮岗制。建立监督机制,安排厂部科室人员每日对炭材取样情况进行监督,杜绝人为干扰因素,保证来料取样的公平、公正。 2、严把炭材进口质量关,对目视不合格的炭材原料坚决给予退货处理。
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