当前位置:首页 > 制碱厂200万吨扩改工程可行性研究报告
(二)联碱部分:
1、部分拆除氯化铵仓库,布臵两台新增的外冷碳化塔。 2、在3#煅烧炉的西面布臵新增的ф2800×2700煅烧炉 及其附属设备。
3、搬迁复合肥至原有废品仓库,空地布臵冷析盐析结晶器。 4、结晶冷冻工序新增设备布臵在现有冰机房北面的空地上。 (三)公用工程部分:
1、造气废水处理系理新增凉水塔紧挨现有凉水塔的东面布臵。
2、合成循环水系统按原有设计布臵在二次脱硫框架东面的空地上。
3、联碱循环水扩建部分布臵在原有循环水北面现废品库位臵。
4、75t/h锅炉和6000kw/h汽轮机组布臵在现有电站区域。 十六、设计规模
1、合成氨:120kt/a(其中商品液氨40kt/a) 2、纯 碱:200kt/a;氯化铵:220kt/a(肥碱比1.1) 3、脱碳能力平衡:
a、联碱脱碳:(按每吨碱需100%CO2 450Nm3吨氨耗变换气4400Nm3计,变换气含CO225%)
200000×450÷25%÷4400=81818tNH3/a 考虑设备出力和效率,核定为100kt/a合成氨
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b、变压吸附脱碳:20kt/a合成氨 十七 全厂总流程概述
煤气炉产生的半水煤气经气柜到半脱工序,脱硫后进入压缩工序,经压缩机一段、二段增压到1.2Mpa,再进入变换工序,完成CO-CO2的转换,随后进入新增的变脱工序进行二次脱硫再分成两路:一路去联碱老流程;另一路去新增的变压吸附脱碳工序,两路原料气从各自的脱碳工序出来后汇合到一根原料气总管(此时原料气压力为0.65Mpa)直接进入压缩机三段、四段、五段压缩到12.5Mpa后汇入58总管,经精炼工序进一步净化得到的精炼气最后一次进入压缩机,经六段压缩到28—32Mpa,再送入合成工序完成氨的合成。
碳化塔取出液经滤碱机分离,得到的重碱送煅烧炉加热分解成碳酸钠(成品碱),炉气经冷凝、洗涤,其中的CO2 送先河公司制取小苏打。过滤重碱后的MI吸氨后先后入冷析、盐析结晶器,取出悬浮液经分离得到成品氯化铵。盐析清液MⅡ吸氨后入碳化塔制碱,如此构成联碱两个过程的母液循环。
成品氨:一部分通过热交换蒸发成气氨后送入联碱系统制碱;另一部分直接作商品液氨出售。
变压吸附脱出的CO2气体,经增压后送联碱或先河公司作原料。
十八 工艺主要消耗定额如下表:
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工艺消耗定额 表二 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 半水煤气 变换气 原料气 精炼气 铜液循环量 电解铜 脱硫剂 自用氨 原料粉煤(标) 燃料粉煤(标) 原料盐 单位 Nm3/tNH3 Nm3/tNH3 Nm3/tNH3 Nm3/tNH3 M3/t.NH3 Kg/t.NH3 g/t.NH3 T/t.NH3 Kg/t.NH3 Kg/t.NH3 Kg/t.碱 定额 3500 4400 3100 2900 4.5 0.15 35 0.04 1560 503 1200 450 备注 规整填料 二氧化碳(100%) Nm3/t.碱
第五章 原料、辅材、燃料的供应
吨氨原料消耗和来源见下表(表5—1) 序号 品名 1 2 3
吨碱原料消耗和来源见下表(表5—2)
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规格 本地无烟煤(标) 0.7Mpa, 1.3Mpa 单位 吨 Kw〃h 吨 消耗量 2.20 1200 2.5 供应渠道 外购 外购 自供 煤 电 汽
序号 1 2 3 4
品名 氨耗 规格 99.9% 单位 吨 吨 吨 kw〃h 消耗量 360 1200 1.55 170 供应渠道 自供 外购 自供 外购 盐耗 99%或94%(实) 汽 电耗 2.5Mpa 第六章 扩建条件和选址方案
1、扩建条件
本项目拟建于湖南省某某制碱厂厂区内预留空坪上,距原生产设备较近,便于降低工艺管线的阻力,又节省投资资金。
2、气象条件
年均降水量 1433.5mm
月最大降水量 156.8mm(1974年7月12日) 平均气温 16.7℃
绝对最高气温 39.7℃(1971年7月26日) 绝对最低气温 -10.9℃(1977年1月30日) 平均相对湿度 79% 平均风速 1.6米/秒
最大风速 20.3米/秒(SSW)(1976年8月1日) 年主导风向 NNE 夏季主导风向 NNE
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