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2010年总结分组讨论会

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  • 2025/5/3 16:34:01

2010年总结分组讨论会

时间:元月3日下午2:00 地点:总调度会议室

参加人员:李总、李副总、王总、钢厂、制氧厂、机修厂、质计部、研发部、总调、设备部。

在讨论会上各单位对2010年工作进行了全面回顾,在完成全年工作任务的基础上,充分分析了本身的工作不足与欠缺之处,理清了2011年工作思路。

一、制氧厂:

全年认真落实经济考核责任制与精准化管理,完善工艺考核制度,坚持每周四对设备例行保养完成了全年任务。对2010年故障停车进行了分析。11年需对设备点巡检标准项目进行再具体、再细化、保证设备运行,加强人员培训,提高人员素质,并着重研究氧气超18kg放散问题,探索提高氧压;在液氧贮槽利用上提高液氧比例;提高氮气利用率,解决了氮气不足的问题。要对2010年修旧利废做详细总结,并汇报氮压机检修及200m3液氧贮槽问题。

二、质计部:

主要问题是:

1.验收不到位

2.管理不合格把关不严。

11年工作思路:

1. 按规程验收,注重细节

2. 加强队伍建设,加强员工素质教育 3. 钢坯检验,严要求,严检查 4. 加强质量事故统计考核

11年李总要求做好以下工作:

1. 原材料检验验收方面,人员熟悉标准及取样方法提高责任心,防止掺

杂使假。

2. 进程检测要准确及时,服务好生产 3. 出场产品把关,检验人员要熟悉标准、 4. 计量方面要做到进出准确公平

5. 做好日常质量监控,尤其是对成本质量影响较大的项目

6. 有计划的,降低检验成本,删繁就简,以便用效果验证,研究如何使

检验工作前移。

在11年工作中李总的三个要求:

① 提高检验的准确度,提高人员素质

1

② 违章立制,用制度防范失误发生 ③ 加强队伍建设

三、机修厂:

机修厂2010年通过工时考核的制度与规范化,全员积极性提高。在管理方面加强了组建设,加强了人才的培养和使用。设备方面细化点检,落实制度,连转率达到了95%。 存在的问题:

1. 作风粗暴 2. 思路不敏捷 3. 设备精度不高 4. 二级加工不好掌握 5. 原材料场地小

11年工作思路:

1. 制定措施,目标分解到人

2. 内部管理加强,识才,培才,用才工作 3. 实现粗加工向细加工转变

11年李总要求机修厂要做好以下工作:

① 积极完成公司任务,服务好全公司 ② 完成全年产值工时指标

③ 研究如何使机修厂员工人均工资达到公司最高。

四、研发部:

问题:1.质量异议处理不及时 2.产品开发不够主动

11年工作思路:

11年在提高现有产品质量基础上开发新品种;解决20Mn2、Q235cq推方裂,并做好高强度液压支柱管研究。研究20Mn2车桥管减重,尝试大包下渣检测工艺;做好专利管理工作。

李总要求研发部2011年还要做好以下工作:

1. 围绕高质量车桥管,液压支柱管与钢厂管厂结合好创新工艺 2. 建立用户质量信息,产品质量信息数据库 3. 质量异议处理实行动态管理

4. 组号新产品开发专利管理工作,25Mn重点攻关 5. 搞好质量攻关

五、钢厂:

2010年工作中存在问题

2

(一)质量方面

上半年质量指标不理想,外发质量异议增多。优特钢意识不强,工艺规范离忧特钢精度要求有差距、质量不稳定。

铸坯检验废品率仍较高,按缺陷分类:裂纹占0.359%、低倍占0.197%、重接占0.297%、成份占0.143%、凹坑占0.088%,裂纹废品率高的原因主要是45#合金钢批量裂纹,如11月份出现废品。低倍废主要是一期方改圆后二冷配水二段配水冷却强度高,低倍组织柱状晶粒粗大形成裂纹,再就是三期中包加挡墙烘烤不好成气孔。成份废主要是P高废客观铁水条件是一方面,主观上没有摸索出一套脱P操作好的办法,整个脱P操作控制不稳定。重接主要是假重接由浇钢液面波动操作造成,凹坑废主要集中在∮280、∮310大断及含AL钢套眼状态下形成表面凹坑增多与超标,内在质量夹杂物检测与控制刚刚起步,夹杂物控制水平与国内一流梯队厂家尚有很大差距,使目前车桥管20Mn2不能与高档用户配套。

外发质量异议主要有三大方面,一是∮150、∮160、20#钢圆坯在穿孔过程中穿裂,主要原因是一期连铸机方改圆后液压力表量程太大,拉矫压力调整精度不够(压力要求0.6MP)造成钢坯中间内裂。第二是20Mn2车轿管由于钢坯外表面缺陷导致钢管缺陷形成推方裂。第三是中包挡墙烘烤不好导致开浇第一炉皮下气孔。所有这些因素的造成主要是钢厂领导质量意识不高,出现问题没能快速反应,没有从根本上查找原因,推诿扯皮,导致问题扩大给公司造成巨大损失,11月份发生重大质量问题一起。

(二)工艺控制不稳定是造成质量波动重要原因,工艺控制是质量保证的关键,特别是流水作业流程,产品最终质量的保证主要靠过程工艺控制,在今年一期方改圆后,整个生产组织发生了根本变化,园坯生产从原来两个精炼炉对三期连铸转变成一机对一机,炉机匹配节奏发生了变化,三期连铸能力强,一台精炼炉难以匹配,导致出现精炼时间短,精炼效果差,质量问题增多。

原料条件发生变化不能满足工艺要求,生产的钢坯质量问题严重。如石灰生烧,铁水S高,萤石等;不能满足工艺的要求的情况下,形成质量波动,造成连铸套眼,铸坯表面缺陷增多,夹杂物增多等问题。虽然中包温度合格率有所提高,但上钢温度仍有不稳定现象,中包整个过热度控制比较高,而且使中包温度容易出现大起大落的现象,给连铸生产造成很大困难,加大了出现质量问题的概率,在浇注时存在拉速温度不匹配,导致漏钢事故以及低倍超标。 (三)设备存在问题。

①设备管理系统性差,设备管理体系不完善,仍存在哪儿坏修哪儿,没有总体规划,未彻底扭转设备抢修现状。

②转炉扩容改造后天车长期超载运行,虽已打过报告,但确实存在隐患,目前解决的办法只有控制装入量,严格装入制度。

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③龙门钩攀子因乙方未按中钢集团石家庄设计院要求制作,到厂后吊钩进不去无法使用,经厂家修磨后钩子能钩住攀子,但已对原设计要求作了变更,钢厂要求重新制作,乙方承诺修磨后可保证安全使用,但总认为是一个不安全隐患 ④ 现场设备卫生、定置摆放不好。特别是连铸维修现场地方小,备件多管理混乱。

⑤ 喷淋管备件准备工作做的不够到位。经常出现影响生产情况。 ⑥除尘系统与风机匹配工况点没有调整好,经常出现房顶冒烟或烟囱冒黑烟。

⑦压缩空气设备能力不足,新空压机安装投运后将有效解决这一问题。 ⑧连铸浊环水质量差,不能使铸机连续浇注,影响铸坯表面质量,水质问题堵喷头严重,从客观上分析设施问题,但从管理上也存在问题。氧化皮清理不到位,主要是现装备不能在生产中清理。

⑨二期精炼炉因厂家责任导致主变压器烧毁。

⑩由于思想麻痹,发生转炉明水渠下沉倾斜导致停产生产中断。 (四)生产存在问题

生产组织方面:困难主要出现在浇铸跨天车运行方面----①龙门钩不能通用,只能用2#天车翻包,造成不能及时翻包。②3#LF炉只有一号天车能用,有时造成连铸降液面操作和断拉。随着生产组织原则的扭转,生产组织有待进一步优化。

(五)安全问题,全年发生重大安全事故一起,较大安全事故九起,一般安全事故五起。

重大事故:1.2010.03.26 准备车间 王 振 烧伤 较大事故:2.2009.12.31 运行车间 宋 兵 摔伤 3.2010.10.08 运行车间 张兴华 摔伤 4.2010.03.05 运行车间 宋云飞 碰伤

5.2010.04.18 运行车间 董广庆 王振华 砸伤 6.2010.04.25 准备车间 郭内河 碰伤 7.2010.07.23 准备车间 董中帅 碰伤

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2010年总结分组讨论会 时间:元月3日下午2:00 地点:总调度会议室 参加人员:李总、李副总、王总、钢厂、制氧厂、机修厂、质计部、研发部、总调、设备部。 在讨论会上各单位对2010年工作进行了全面回顾,在完成全年工作任务的基础上,充分分析了本身的工作不足与欠缺之处,理清了2011年工作思路。 一、制氧厂: 全年认真落实经济考核责任制与精准化管理,完善工艺考核制度,坚持每周四对设备例行保养完成了全年任务。对2010年故障停车进行了分析。11年需对设备点巡检标准项目进行再具体、再细化、保证设备运行,加强人员培训,提高人员素质,并着重研究氧气超18kg放散问题,探索提高氧压;在液氧贮槽利用上提高液氧比例;提高氮气利用率,解决了氮气不足的问题。要对2010年修旧利废做详细总结,并汇报氮压机检修及200m3液氧贮槽问题。

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