当前位置:首页 > SCR 脱硝运行维护过程常见问题分析及对策
防止空预器堵塞,从运行的角度应适当提高烟气温度,加强空预器的吹扫。延长空预器吹扫时间,效果要优于增大吹扫频次。 9 喷氨格栅调整与喷氨管路堵塞判断
喷氨格栅的调整分为2个层面,第一个层面是调整喷氨格栅分支阀门,检测孔板两端压力,使各分支流量尽量平衡。
第二个层面:当脱硝效率低,而局部氨逃逸超标时,或者在SCR出口拉网测试发现氮氧化物严重不平衡时,应进行优化调整试验,根据拉网测试结果,调整喷氨格栅。(出口氮氧化物浓度高的,对应区域喷氨格栅因加大喷氨量,反之亦然)。通过调整使脱硝出口NOx浓度均匀,降低氨逃逸,提高脱硝效率。
正常运行中不要随意调整节流阀。
喷氨格栅堵塞,主要根据稀释风判断,喷氨管路堵塞点主要集中在喷氨管路“阻火器”,因为阻火器内部是很密的细网,极易导致堵塞,拆除后堵塞清理可用蒸汽吹扫。造成堵塞原因主要有3个方面:(1)施工期间杂物\铁锈(2)液氨携带杂质(3)氨气温度低,导致一些杂质结晶(黄色晶种体)。堵塞以后,供氨压力不低、调节阀开度增大、流量偏低。建议阻火器买备件,及时更换处理,有的电厂试图加旁路,我个人认为不妥,加旁路就失去了“阻火”的作用,至于某些公司根本就没有阻火器,自然另当别论了,这里不好说别人的是是非非。 10 锅炉尾部二次燃烧处理(脱硝措施)
锅炉尾部二次燃烧,是锅炉专业一个重要课题,电厂锅炉运行师傅
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有着相当丰富的经验,鉴于本人只接触过一些继电保护常识,就不对此罗嗦了,重点就出现二次燃烧时,脱硝应采取的措施: (1)停止喷氨,关闭喷氨调节阀\快关阀
(2)停止稀释风机(稀释风机运行无异于火上加油,煽风点火) (3)停止声波吹灰器运行(因为声波吹灰器,本质也是压缩空气) (4)慎用蒸汽吹灰(蒸汽吹灰本身有利于扑灭催化剂区域的二次燃烧,但应考虑催化剂怕潮的要求,根据实际情况慎用)
(5)关于充氮气,通过喷氨管路向反应器内喷氮气,来灭火从理论上讲是比较好的办法,但考虑到氮气量很小,其实际效果不好说。 锅炉其他灭火,关闭挡板等措施不详细说了。应密切关注反应器出入口烟气温度变化。 11锅炉爆管
锅炉爆管后,烟气携带大量水汽。在无脱硝设施之前,一般机组维持运行找计划“计划停运”检修,脱硝设施投运后,烟气中携带的大量水汽对催化剂造成一定影响,因此应及时联系锅炉停运。
最大的难点是,锅炉灭火之后,需要启动风机降温,这时低温空气携带水汽对催化剂影响更大,催化剂又不能覆盖隔离,这是一个难题。 12 入口氮氧化物超设计问题
入口氮氧化物超过设计值时,严禁盲目加大喷氨量,机械地实现“达标排放”。过量氨气,可能导致大量氨逃逸直接危及设备和系统安全运行。
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应调整锅炉(风量等),降低氮氧化物的浓度。 13经济运行
脱硝目前主要是安全稳定运行,达标排放。经济运行目标还没有作为工作的重点。从运行的角度看,下列几个方面应考虑: (1)加强吹灰器运行管理,减少系统阻力。降低风机负荷
(2)加强吹灰器运行管理,防止催化剂积灰、堵塞、磨损,延长催化剂寿命。
(3)控制烟温,避免损坏催化剂。
(4)关注燃煤灰份,如果灰份严重超设计值,可能导致催化剂堵塞磨损,应加强吹扫,并进行配煤燃烧。
(5)调整负荷和烟气温度,提高脱硝投运率,履行社会责任的同时,获得环保电价补偿。(严增军于东北、河北)
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