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事故汇编

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  • 2025/4/30 23:58:20

②SL压力变化幅度较大时,要通知班长及控制室注意平衡蒸汽压力,同时密切注意C-901出口真空度的变化及G-902运行情况,及时调节避免G-902入口汽化。 3)反应器升降负荷引起压缩机喘振。 (1)时间:1990年1月17日。

(2)经过:反应器降负荷过快,压缩机喘振,现场立即将串级打回,调节放空流量,喘振停止。

(3)原因:反应器降负荷过快,关小反应器进气阀,这样造成压缩机出口压力高,流量小,空压机发生喘振。

(4)处理:反应器降负荷时尽量平缓进行,同时,中控和现场岗位要密切配合,注意压缩机出口压力及流量,及时调节。

4)压缩机操作点靠近喘振区引起压缩机喘振导致停车。 (1)时间:1990年12月3日。

(2)经过:反应器准备引发时,压缩机出口压力及流量不稳,随即空压机发生喘振,平稳不下来,紧急停车。

(3)原因:反应器刚进气时,压缩机出口压力降低很快,说明出口流量不足,查看当天记录,空压机转速最低只有6500R.P.M,三个参数作出的压缩机工作点已接近喘振区,这样反应器进气时,流量下降,压缩机工作点就进入喘振区。 (4)处理:由于103bbar蒸汽的不足,为了节省蒸汽调度及班组长常常指令压缩机低速运行,但应该给出速度波动范围,在不同的时令应该对转速作出规范。 17.系统水浓度高,致使反应终止(AMOCO工艺) 1)时间:90年6月1 8日。

2)经过:白班常规切换真空过滤机(M-301B至M-301A),并酸、水洗M-301 B,12:45反应温度突然下降到172℃,调整无效保持,再次引发R-106不成功,反应器倒空退料。

1) 原因:进料混合罐(D-105)中水含量高达17.5%。PX-HAc分层,水的来源是切换真空过滤机时M-301B水洗阀门未关,致使水窜入母液系统。 18.结晶器满罐冒料(ICI工艺)

1)经过:结晶器液位控制高,造成结晶器结壁,致使射线液位计指示失真,只能靠经验操作,负荷波动时操作工无法准确控制液位,在这个期间,氧化反应器配

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料罐母液进料阀堵,为了处理该阀,氧化降负荷到80%,阀处理通以后,提负荷时由于液位无法准确检测,造成液位超高,固体料从结晶器气相管线窜入溶剂脱水塔,结果造成溶剂脱水塔再沸器堵塞,导致氧化装置停车。

2)处理:停车后对氧化反应器进行了碱洗,溶剂脱水塔停车,碱洗换热器。 19.氧化反应器搅拌器电机烧(ICI工艺) 1)时间:1999年1月。

2)经过:氧化反应器搅拌器启动时,电机烧毁,装置停车7天。

3)原因:电机轴承没有定期注油,转子轴损坏,偏心,定子和转子接触摩擦,定子线圈磨坏,即所谓的扫膛,电机烧。 20.停电事故(ICI工艺) 1)时间:2002年3月。

2)经过:总变电所做避雷器投入前试验,在母线上挂一组临时接地线,当班人员在试验后恢复送电时,忘记将接地线拆除,全公司停电42分钟,造成重大经济损失。

3)原因:操作人员没有严格执行电气工作票制度。 21.氧化反应器搅拌器联锁停车故障(AMOCO工艺) 1)时间:2000年12月16日09:59。

2)经过:氧化反应器搅拌器(A-106)齿轮箱润滑油泵(G-112)在自动切换时,就地控制盘出现过滤器差压高联锁信号,导致搅拌器停车,之后不久氧化反应器尾氧含量高,10:03氧化单元“热保持”。当时润滑油温控阀设定温度为60℃,实际油温为32℃,备用泵进、出口管线冰凉,在5℃以下。判断润滑油温控阀在油温低时不能调小循环水的流量,无法稳定控制油温。临时在两台润滑油泵的出入口管线和泵体上缠绕了蒸汽皮带,并将润滑油冷却循环水阀门关小。但是造成润滑油温度高联锁停车。

15:12,恢复生产过程中,未能在搅拌器切高速后,及时巡检,观察油温的变化并调节,搅拌器因润滑油温高,再次导致搅拌器停车。设备工程师赶到现场开大循环水阀门,采取降温措施。由于润滑油温下降较慢,联锁信号短时间不能复位,搅拌器无法及时启动,尾氧高造成氧化单元切断进料、热保持。精制单元仍保持正常生产。

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12月19日2:09,齿轮箱润滑油泵G-112在自动切换时,又出现过滤器差压高联锁信号,A-106停车。现场及时启动了搅拌器,但是氧化反应器尾氧含量仍然升高,随后氧化单元热保持。现场检查时发现伴热蒸汽量很小,油温为36℃。

12月20日10:15,在油泵切换的过程中,就地盘无任何报警信号,氧化反应器搅拌器A-106停车,现场及时启动搅拌器,氧化单元由于尾氧高热保持。 注:氧化反应器搅拌器联锁条件及联锁值: 联锁条件 ①油泵过载 ②油压低 ③油温高 ④油过滤器差压高 ⑤按现场“紧急停车”按钮 ⑥就地盘电源开关扳至“关” 3)原因:

(1)氧化反应器搅拌器润滑油的粘度很高,备用泵出入口管线的油在环境温度下变稠,当润滑油泵自动切换后,过滤器差压突然升高,超过联锁值。

(2)在线油泵由于负荷高超载跳闸,备用泵紧急启动,但是高粘度的润滑油通过过滤器的速度较慢,油泵启动后也因为超载而跳闸。在两台油泵电机热元件(电机超载判断元件)恢复正常前,出现了两台油泵都处于停转的状态。油压低导致搅拌器联锁停车。

(3)12月19日的故障中,拆下两台过滤器检查,发现一个过滤器有破碎的胶皮管。12月20日10:15氧化反应器润滑油泵自动切换时,没有任何报警信号,搅拌器联锁停车,原因不明。 (4)搅拌器润滑油系统故障原因

①设计不合理,没有考虑备用泵内的油受到环境影响,粘度会增大。 ②油箱内的胶皮管是造成搅拌器停的一个重要因素。 ③温度控制阀调节不灵活、不准确,昼夜油温差大。 4)处理:

(1)暂时取消润滑油过滤器差压高联锁停车功能。

联锁值 50kpaG 80℃ 2kg/cm2 11

(2)暂时取消润滑油温高联锁停车功能,保留润滑油温高报警功能。 (3)保留润滑油压力低联锁停机功能。

(4)搅拌器进行特护,每两小时巡检一次。外操必须掌握报警排除、复位等操作。 (5)定期对润滑油进行分析。 (6)定期清洗油过滤器滤芯。

(7)在两台油泵的出入口管线、泵体上加蒸汽伴热,但是伴热蒸汽量不能太大。 (8)校验润滑油温度变送器、润滑油压开关、过滤器差压开关。 (9)联系制造商,对控制逻辑进行进一步摸索。

(10)在DCS上增加G-112A/B的状态趋势。增加搅拌器油站画面,可以显示所有报警、联锁信息。

(11)取消润滑油泵自动切换功能,改为手动定期切换。 (12)将油压低、油温高、差压高三个联锁的延时时间增加。 (13)清洁齿轮箱内部及润滑油系统。 (14)校验润滑油温度控制阀。

22.切换泵作业程序错误,装置停车(ICI工艺) 1)时间:2005年4月10日。

2)经过:罐区切换PX泵,由于罐区操作人员在启动备用泵前将在线泵误停,造成氧化因PX流量低低报而停车。

3) 原因:作业时粗心大意,不按照切换泵“先开后停” 的作业程序进行操作,造成全装置停车事故。

23.故障处理不及时,装置停车(ICI工艺) 1)时间:2004年3月5日。

2)经过:氧化第三结晶器至过滤机进料罐的液位控制阀故障关闭,通知仪表现场处理,中控操作人员作相应处理,故障持续近三十分钟,上游液位持续升高最后氧化单元被迫“热保持”停车。

3) 原因:阀门定位器故障,故障处理不及时。

4)处理:计划工艺管线进行改造加旁路,液位控制阀增加手轮,增加事故处理的手段。

24.蒸汽透平汽液分离器液位高联锁触发引起透平停车(ICI工艺)

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②SL压力变化幅度较大时,要通知班长及控制室注意平衡蒸汽压力,同时密切注意C-901出口真空度的变化及G-902运行情况,及时调节避免G-902入口汽化。 3)反应器升降负荷引起压缩机喘振。 (1)时间:1990年1月17日。 (2)经过:反应器降负荷过快,压缩机喘振,现场立即将串级打回,调节放空流量,喘振停止。 (3)原因:反应器降负荷过快,关小反应器进气阀,这样造成压缩机出口压力高,流量小,空压机发生喘振。 (4)处理:反应器降负荷时尽量平缓进行,同时,中控和现场岗位要密切配合,注意压缩机出口压力及流量,及时调节。 4)压缩机操作点靠近喘振区引起压缩机喘振导致停车。 (1)时间:1990年12月3日。 (2)经过:反应器准备引发时,压缩机出口压力及流量不稳,随即空压机发生喘振,平稳不下来,紧急停车。 <

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