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循环水泵双速改造
胡德义
(阜阳华润电力有限公司 安徽阜阳)
【摘 要】:本文阐述循环水泵电机双速改造在发电厂的应用,介绍改造前后的试验情况,并进行经济性分析,结果表明,改造后增加了循环水系统运行调节的灵活性,且投资少,收益大,为电力企业的节能减排工作取得较成功的经验,据有重要的推广价值。 【关键词】:循环水泵 电机 双速 改造
0 引言
在热力发电厂中,循环水泵是众多辅机中耗电量非常大的一个,其运行方式对发电厂厂用电率影响非常大。循环水系统随气温变化其运行循环水量要求也随之变化,且变化范围较大,变化频繁,而循环水泵是定速泵调节范围非常有限,所以循环水泵的存在很大的节能空间,应对其进行节能改造。
1. 项目背景
我司现有两台机组分别于2006年3月和6月投运,汽轮机为东方汽轮机有限公司引进日立技术生产制造的超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机,型号为:N600-24.2/538/566,额定出力600MW。每台机组配备两台长沙水泵厂生产的88LKXA-26型循环水泵,两台机组的循环水系统采用联络制,循环水泵运行方式有:单机单泵、两机三泵和单机双泵三种方式。
由于季节温差较大,机组运行对循环水量要求相差非常大。夏季时单机双泵运行,但到冬季时单机单泵运行循环水的流量都有些偏大。春秋季时两机三泵运行循环水量有些偏大,单机单泵运行流量有些偏小,运行调节较难。因此,需要对循环水泵进行节能改造。
2. 项目实施
2.1 项目采用技术论证与分析
我司循环水系统采用联络制,没改造前只有三种运行,单机单泵、两机三泵或单机双泵,因循环水泵功率3600KW,容量大,对厂用电率影响非常大,在春秋季时运行人员在选择运行方式时较难决择,为此需要对循环水泵进行改造,改造有两种方案,一是改变频,如进行变频改造,循环水泵电机功率3600KW,容量太大,投资太高;二是双速改造,循环水泵转速是370rpm,电机是8对极,可改成9对级,转速降至330rpm。改造后一方面泵转速下降不是太多,另一方面节能效果显著。 2.2 项目实施过程 2.2.1实施前准备
为保证改造成功以及节能最大化,我司邀请西安热工院做了冷端性能诊断及优化试验。 试验方法是测定循环水泵的流量、扬程、轴功率和效率等性能指标,并且绘制性能曲线;测定循环水系统阻力特性,并绘制曲线。根据循环水泵性能及循环水系统阻力特性,进行循
环水泵双速改造的可行性分析。下图曲线是试验曲线:
试验结果显示循环水泵的实际运行效率偏低,循环水泵电动机实际功率超出铭牌功率,在目前状态下,可以考虑两台机组各对一台循环水泵进行电动机双速改造,双速改造后单泵运行曲线及高低速泵的并泵运行曲线如下:
2号机组循环水泵单泵降速运行工作点系统阻力或扬程(m)35302520151050单泵低速330r/min单泵高速370r/min01000020000300004000050000600007000080000循环水流量(m3/h) 2号机组循环水系统阻力与循环水泵方式匹配特性系统阻力或扬程(m)35302520BA一高一低并联151050单泵低速330r/min单泵高速370r/min01000020000300004000050000600007000080000循环水流量(m3/h) 3. 2.2.2 1A和2A循环水泵电机进行双速改造。 4. (1)电机改造原理:
在改造设计时以高转速档为基本极,进行对称轴线优化,得到低转速档的单绕组双速的要求,把电动机在16极和18极的绕组引线全部引出,在机壳适当部位,重新设置一个双速切换的出线箱,通过改变接线端子上连接片的连接位置,即可改变电动机的极数,从而达到改变转速的目的,整个电气系统不必变动。
根据电机转速公式 n=
f(1?s)60p 其中:p—电机极对数 s—转差率。
改变电机的极对数P即可改变电机转速,将电机的16极改为18极,转速相应的由370rpm变为330rpm。
(2)电机改造方案:
a、 根据原定子槽数、绕组线规和匝数、接线方式等,重新设计电机定子; b、 绕组,重新确定绕组上述参数,新定子绕组兼顾高低速性能; c、 定子绕组采用真空浸漆、烘焙(VIP工艺);
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