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新日常维修案例 - 图文

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  • 2025/7/2 2:09:10

车床维修案例

1安阳CKA6163数控车床不定时出现X轴410,416报警。

该报警意思是X轴由停止状态启动时位置偏差过大,大于设定值。因为该机车是新重新连线,连线时发现X轴编码器的插头有腐蚀现象,所以怀疑是编码器接头处松动,接触不良所至,但手头的连接线型号不一致,接上去出现368串行口通讯故障,只好换回原来的连接线。后发现该轴电机三相线有一根接触不牢,是工人直接拧在一起的,没有焊锡,遂进行焊锡处理,并重新包扎,开机后加工正常。

2安阳CKA6163数控车床换刀时刀塔转不停,后边配电柜中控制刀塔正反转的继电器循环跳动。

该现象比较奇怪,到现场后先查看电机好坏,结果发现有一相不通。查看前边电机

连线,发现工人接线时仅包了一圈胶带,长时间使用已老化,接头处三相电似连非连。重新接线故障消失。

此故障说明电机三相电如果少一相的话,可能会出现自己转动,或启动故障,需用

外力先转动电机后电机才能转动,并且发热量明显大于正常状态,此故障均为电机缺相所至。

3安阳CKA6163数控车床不执行车削动作(G92),程序执行到该指令后停止

用系统诊断功能发现00-16号全部为0,fanuc技术人员解释为主轴编码器没有信号

返回,更换同型号主轴编码器后故障消失。该编码器功能为为系统提供主轴转动角度信号,为车削指令提供必要条件。

4安阳CKA6163数控车床机床开机报警灯亮,冷却泵不受系统控制。

该机床报警灯受三个条件控制:液压电机断路器断路、冷却电机断路器断路、刀架信号混乱。查看液压电机和冷却电机断路器均正常,常闭端也有24V电压输入,刀架信号正常,系统可检测到刀位信号。

再仔细查看机床接线,冷却电机断路器信号检测端口为X6.6,观看系统PMC X6.6地址,显示为0,即系统检测认为冷却电机断路器断路,故输出机床报警。回想到此前该机床曾换过IO扩展板,遂重新更换回原来的IO板,开机机床报警灯灭,冷却水泵也受机床控制,故障消失。

5安阳CKA6163数控车床换刀时系统刀架在指定刀位和下个刀位之间循环动作,不能正常换刀

原因:该机床所用刀架信号盘是霍尔元件式,该信号盘对位置要求比较严格,出现该现象是信号盘位置相对磁铁不正所致。 解决办法:让机床执行换刀动作,当刀架到达指定刀位时,迅速适当调整信号盘位置,直到刀架停止转动,再顺序换刀调整,直至刀架所有刀位换刀正常。

6沈阳CAK 6163D车床,主轴不动作。

查看该机床梯形图,发现是主轴保护为0,再查看机床报警信号,发现有一个机床无压力。仔细查看电路图发现,该机床有一个端口是检测卡盘压力的,该端口是通过卡盘液压电机控制继电器的一个常开触电和24V相连,但该故障机床的端口未连接此常闭触点,所以机床一直处于报警状态,接上该触点后,主轴可以正常启动。

7沈阳CAK6163D车床,主轴不动作。 梯形图如下

观察实际状态发现,CLMP主轴转保护条件为0,其余都满足1的条件。仔细观察控制面板,发现冷却泵按键灯为灭的状态,即冷却泵为启动,当即按下冷却泵开启按键,发现该CLMP对应变为1,再开启主轴正转指令,主轴运转正常。

8宝鸡数控车床(FANUC 0 TD)无1号2号刀位。 该车床因需更换刀架电机线和编码盘线缆,工人误将系统电池拔掉,导致数据丢失,系统无法开机。将旁边同型号机床数据拷贝过来后发现没有1号和2号刀位,只有3号4号刀位,测试各霍尔元件,均正常。根据机床图纸找到系统刀架信号地址,X20.0-X20.5,依次转动该霍尔型刀架编码盘,发现X20.2-X20.5相应变为0,即3号,4号,5号,6号刀位。输入T50,T60指令,刀架相应换到5号,6号刀位,将电柜1号2号刀位信号线和5号6号对调,再输入T10,T20指令,刀架换1号2号刀,故障消失。

9沈阳CAK6163D机床开机出现一直出现急停报警,急停PMC如下:

该车床出现急停报警,查看X8.4状态为0,即表明急停开关为断开状态,但实际检测急停开关无问题,怀疑是急停信号传输到系统的电路故障,对照旁边同型号机床发现,将急停信号传送至系统的IO板线路不通,直接用导线短接后系统可以正常检测到急停按钮信号。

维修其他故障后开机调试,开机即出现EMG急停报警,关闭机床总电源再开机,急停消失,再关闭系统(不关总电源),再重新打开系统,又出现急停报警,关闭系统电源再开机,故障依旧,只有关闭总电源后再开机,急停才能消失,在急停状态下查看PMC,发

现X0.1(变频器故障)和X1.2(床头润滑泵)均为0,但检测X0.1和X1.2,发现实际输入端子都为24V,即为高电平1。关闭电源重启急停消失后检测,发现系统均能正常检测到X0.1和X1.2的状态,可在0,1之间转换。仔细分析,发现将变频器空开断开,但总电源不断电,故障依然。而将给控制系统上电继电器供24V电的开关电源断开,重新启动系统正常。

仔细

排查发现,接线时将急停输入的24V接到了24M上,而非+24V上,导

致系统电源关闭后急停按钮仍然带电,影响到系统的X0.1和X1.2的正常检测,以致出现急停报警。将急停24V接到+24V后故障消失。、

由此次接线可以得出,一定要看清图纸,和系统相关的24V一定要与系统供电的24V公用,而不可接于开机即上电的24V,否则会影响到系统其它信号的检测。

10 FANUC 18M 数控铣床开机出现以下报警:

一 1002 SPINDLE DRIVER ALARM

401 SERVO报警: X轴 VRDY OFF Y轴 VRDY OFF

Z轴 VRDY OFF

751第一主轴 报警信号检测(AL-01) 配电柜中主轴驱动LED显示报警号01。 排故过程:

仔细观察,发现X/Y/Z轴私服公用一个变压器提供的220v电源,而该电源通过一个接触器控制,该接触器线圈是有私服引出的MCC继电器控制,在开机时,该接触器会吸合两次,每次吸合一秒时间,好像是因为电流大发生保护又断开一样。怀疑是由于主轴私服报警引起的其他报警。查维修手册发现,产生该751报警的原因为主轴过热。 而导致主轴电机过热的原因又有如下:1风扇不转2电机长时间大负载3电机内部温度控制开关断开(FANUC主轴电机内部温度开关状态为常闭,当主轴温度过高,才断开)。考虑到报警开机即出现,首先应该查风扇,检测风扇无故障,转动方向与机壳标示一致。

又测量温度开关,也是常闭状态,当检测到主轴私服与温控开关连线时发现,伺服端(JY2)时通时断,而单根线一致导通,怀疑是电机端连接端子接触不良,将导线直接连接后开机,一切正常,报警消失。

二该铣床X轴、Z轴回零正常,Y轴回零即超程。

仔细观察该机床回零过程:回零时相撞到减速开关,速度减慢并保持进给,当减速块离开减速开关后,回零完成。但Y轴无减速过程,查看PMC地址状态,即使当Y轴已经行驶到减速块位置时,*DECY也无变化,即一直为0。查看行程开关与撞块位置不在一条直线,调整撞块位置,使其与行程开关对直后回零正常。

三该铣床无松刀动作。

检测PMC状态,系统能检测到松刀按钮动作,但控制松刀继电器的还有一个条件没有满足,根据说明确认为机床工作方式的手动方式。将波段开关选在手动方式,该开关亮,即导通。按松刀按键继电器吸合,出现松刀动作。

但当连续按松刀按钮,出现1007 SPINDLE CLAMP LS报警,为主轴夹具故障。同时继电器吸合,但汽缸无动作。怀疑是气压不足所致,等待4秒钟后该报警消失,再按松刀按钮,汽缸动作。检测气缸气管,发现有漏气现象,更换气管后报警消失。

四 该机床换过X轴轴承后,开机各轴执行回零动作,X轴出现501号报警,显示X轴回零超程

查看参数,发现 1320号参数为各轴正方向行程极限1坐标值

1321 号参数为各轴负方向行程极限1坐标值。

考虑到X轴回零时是朝负方向移动,所以应该更改1321号值。查看原值为-4999,可能是太小,改为-10000,故障依旧。求助fanuc,得知按住P+CAN键开机,可消除此次超程报警,执行后果然X轴可以正常回零,以后也没有再出现超程报警。

11一台汉川714数控铣床,配备西门子802S系统,开机屏幕花屏,且进不去系统。停留在开机检测画面。

1开机屏幕花屏,怀疑是屏幕坏。换一台屏幕后花屏消失,出现从侧面看显示正常,正面几乎看不到显示的内容,是屏幕太亮所致。

点右边扩展按键,再点诊断,找到屏幕显示,调整显示亮度,屏幕恢复正常。 2开机进不去系统,仔细观察后边ENC,发现ERR报警灯亮,且开机后屏幕停留在系统自检画面,遂应重新刷新系统。关机状态下将ENC后的旋转波段开关拨至3,开机启动系统,系统可以正常进入,然后关机将波段开关重新拨至0,开机系统正常。

12恊鸿VMC-850立式加工中心换刀故障,自动换刀时出现报警4002 AIR PESSURE LEVEL DOWN 解释为:没接气压或气压不足。

排故过程:

1自动换刀时,发生气压不足报警,从而引发急停报警。检查后边气压,发现在松刀或上刀时气压表变动很大,从7,8个气压迅速波动到4个气压一下,从而引发压力检测开关导通,系统进入4002气压低报警以及急停报警状态。怀疑是气路有跑气的地方,尝试手动换刀,依然有4002报警。查看后边气阀,发现有一个气阀泄气口有气压泻出,怀疑气压低是因此导致,查看电气图发现旁边的主轴外吹气阀不用,将两个同型号气阀进行更换,并将跑气的气阀泄气口用胶堵上,使其不再漏气,进一步尝试,故障依旧。故怀疑是松紧刀气缸故障,将气缸换成旁边可正常工作机床的气缸,故障依旧。排故进入困难阶段。后观察旁边加工中心换刀动作,发现动作很慢,且后边气压表掉气很平稳且缓慢,基本只有1个气压的压降。于是调整故障机器的各个阀门,均将进气阀调小:包括换刀阀、刀库移动气阀、主轴吹气阀。换刀气缸和刀库移动气缸移动速度明显下降,且后边气压表气压波动明显变小,后查看该厂气压泵,发现没有储气罐,遂怀疑气压不足所致,建议其加上储气罐。至此,该故障排除。

2 4002报警排除后进行自动空换刀动作,当主轴向上移动时出现M01 操作错误报警。

每次故障都一样,后操作人员说该床子Z轴移动高度明显低于旁边床子高度。遂仔细观察该加工中心Z轴移动高度,回原点后,每次移动到坐标变为100.000时报警。怀疑是参数设置不当,Z轴发生软限位。手头没有三菱系统参数表,只能与旁边床子对比,对比轴参数发现2014 的第三位即Z轴软限位不一致。问题加工中心正好为100mm,而另一台机器为130,这正好印证了旁边机器可以移动到130.000的问题,于是将该加工中心参数改为130,再次移动Z轴,故障消失,Z轴可以移动到130的位置。

进行自动换刀指令,正常。

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车床维修案例 1安阳CKA6163数控车床不定时出现X轴410,416报警。 该报警意思是X轴由停止状态启动时位置偏差过大,大于设定值。因为该机车是新重新连线,连线时发现X轴编码器的插头有腐蚀现象,所以怀疑是编码器接头处松动,接触不良所至,但手头的连接线型号不一致,接上去出现368串行口通讯故障,只好换回原来的连接线。后发现该轴电机三相线有一根接触不牢,是工人直接拧在一起的,没有焊锡,遂进行焊锡处理,并重新包扎,开机后加工正常。 2安阳CKA6163数控车床换刀时刀塔转不停,后边配电柜中控制刀塔正反转的继电器循环跳动。 该现象比较奇怪,到现场后先查看电机好坏,结果发现有一相不通。查看前边电机连线,发现工人接线时仅包了一圈胶带,长时间使用已老化,接头处三相电似连非连。重新接线故障消

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