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6 11.12.结语
检测管 Ф54x2.0 m 223.5 从2014年12月11日至12月24日,历时14天,试桩顺利成桩,通过试桩施工,我部获得了宝贵的钻孔施工经验:
1、经过本次试桩显示:GPS20型回旋钻机能够满足本工程100m长范围内桩基成孔要求; 2、现有设计地勘资料与现场实际地质情况吻合,对后续桩基施工有较强的指导意义; 3、通过本次试桩,对成孔工效有了一个初步掌握,每日进尺可达30m左右; 4、针对施工区域地质情况,对成孔护壁、一清、二清泥浆相关合理控制参数有了初步掌握,对后续成孔施工具有指导意义;
同时也有以下不足:
1、护筒长度较小,无法满足超浇1m要求;
控制措施:增加护筒投入量,在护筒埋设阶段即进行顶口标高控制,确保逐桩桩顶超浇1m的设计指标(对于桩顶标高较高的桩基,为不影响桩基砼浇注施工,采取在浇注后期接长护筒的措施);
2、钢筋笼加工存在问题,钢筋笼检测工具不规范,产生变形;
控制措施:从钢筋配料、作业人员资质及技能、现场钢筋笼成型工艺方面进行控制,确保钢筋笼成型尺寸、焊接质量满足设计与规范要求。
3、钢筋笼顶部螺纹连接丝头未及时采取保护措施,破除桩头过程中容易对丝牙造成损伤,影响连接质量。
控制措施:加强现场管理,桩基砼浇筑前,必须对钢筋笼顶部钢筋进行包裹保护,砼浇注完成后安排专人检查是否完好,如有破坏,及时恢复。
4、混凝土垫块无质保资料,内孔直径较大,保护层厚度不足;
控制措施:对后续进场保护层垫块加强管理,从质保资料、垫块强度试压等环节进行严控。
5、测锤重量不足;
控制措施:已根据规范要求增加测锤重量,确保测锤满足孔底状态检测需要。 6、导管下放完成与二清间隔时间较长;
控制措施:加强现场施工人员工艺培训及施工组织,合理调整施工周期,缩短间隔时间。 7、未做现场同条件养护试块;
控制措施:已经配置试模,具备同条件试块制作条件。
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因首次进场的声测管与钢筋主材模数不匹配(声测管长度为12米、钢筋笼主筋长度为9米),钢筋笼接长下放过程中,为建设顶部声测管自由悬臂端高度,每节声测管安装时割断了3米,提前又未能仔细做好割除标记线,导致8根声测管割除累计误差过大(每根偏差在1-2cm,累计在16cm),最终声测管总计长度偏短。
控制措施:按设计桩长、标高控制声测管底标高。同时加强进场钢筋、声测管模数对应匹配;如因材料供应紧张等原因确实不能避免模数差异,现场声测管切短前线仔细计算、准确做好标记线,避免累计误差过大影响后续检桩精度。
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