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化产车间工艺题库

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  • 2025/6/21 15:43:37

22. 泵不上量?

原因:泵体内有空气;叶轮坏;电动机反转;进口阀芯脱落;进口管道堵。

处理措施:停泵排气;检修;联系电工处理;联系检修或检查开口;查明原因处理。 脱硫塔阻力增加?

原因:煤气管道有堵塞;塔内有阻塞;塔内液位过高; 处理措施:检查水封是否阻塞;检查填料;调节泵的流量。 23. 脱硫效率下降?

原因:液气比不一样;溶液成分不当;再生空气量少;填料堵或有偏流现象;煤焦油、萘含量高,将溶液污染;溶液温度高或低;溶液活性差副反应高,溶液黏度大,吸收不好。 处理措施:调节循环量;按分析情况具体添加;调整溶液循环量,提高溶液成分;用稀氨水或硫化铵溶液洗涤填料或停车检修;请示上级处理,排放溶液,重新制备溶液;调节溶液温度合乎规定;加大脱硫液的排放,提高氨含量,加大催化剂量,并补充一部分新液。 24. 硫泡沫少? 1 原因:

(1)溶液温度过低; (2)吹风强度过低; (3)溶液成分失调;

(4)煤气中杂质较多,污染溶液 2处理方法: (1)提高溶液温度;

(2)提高空气压力,适当调节流量; (3)按分析情况添加; (4)请示上级,联系电捕处理; 25 脱硫塔后硫化氢超标的原因有那些?

①脱硫塔喷头堵塞,脱硫液喷洒不均匀②液气比例不协调③吸收溶液成份不当④进口煤气中硫化氢含量高⑤煤焦油和奈含量高,将溶液污染⑥溶液温度高或低⑦溶液活性差,副反应多,

溶液黏度大,吸收不好

26 如蒸氨废水中氨氮含量高,该如何降低?

①蒸氨塔温度控制高点②加大液碱流量③调整气浮除油机使的原料氨水中尽量少含焦油④及时排除塔底焦油

硫铵工艺题库

一、填空

1. 饱和器阻力是1000Pa--2500pa饱和器母液温度50-55℃ 2. 结晶室母液酸度4.0-6.0%。 3. 饱和器后含氨. ≤30mg/m3

4. 进振动流化床干燥机硫铵温度<50℃ 5. 出振动流化床干燥机硫铵温度<45℃ 6. 煤气预热温度50-65℃ 7. 饱和器后煤气含氨<0.05g/m3 8. 中加酸结晶室母液酸度4.0-6.0% 9. 干燥后硫铵含水量≯0.2%

10. 总蒸汽压力≥0.4mpa.浓硫酸浓度≥93% 11. 干燥机入口风温>120%

12. 饱和器阻力是1500-2500pa,母液比重1.26-1.28 13. 大加酸结晶室母液酸度10-12%

14. 满流槽液面不低于50%,各电机温度不高于45℃ 15. 各泵轴承温度不高于65℃

16. 禁止往浓硫酸中加水及浓、稀酸混合.

17. 为了保持饱和器内母液温度,应随时调节煤气预热器温度. 18. 饱和器为防止堵塞。向饱合器底部及满流槽加蒸汽. 20. 饱和器内硫酸和煤气中的氨反应产生硫酸铵. 21. 满流槽母液液面波动,原因及处理方法

原因:饱和器阻力过大。处理方法:消除饱和器堵塞,特别是满流口的堵塞。 24. 母液不来结晶的原因及处理方法?

原因:母液酸度过大;母液密度过小;母液温度太高,使硫酸铵结晶被溶解在母液中。 二、判断题

1、当停电过长时,应打开煤气交通阀,停止煤气通入饱和器,同时将母液管道和泵内母液放净。 ()

2、煤气的爆炸范围5.6-30.4%,自燃点600-680℃. 3、硫酸铵质量指标:水分≤1,游离酸, ≤0.2%氮含量≥20.5% 三、选择题

1、我公司生产硫铵的方法是(C) A间接法 B 直接法 C 半直接法 四、简答

25. 结晶带色的原因及处理方法?

原因:母液密度过低,煤焦油下沉;母液中煤焦油量多;硫酸质量差;再生酸用量多;设备腐蚀;离心机洗水水质不好。

处理方法:提高母液密度;从满流槽尽量捞取酸煤焦油;采用质量较好的硫酸;减少再生酸用量或不用;腐蚀的设备及时检修或更换‘改进离心机洗水质量。 26. 简述硫铵岗位工艺流程?

1)煤气流程:脱硫来的煤气→煤气预热器→饱和器→中和器→终冷工段

2)母液流程:外购硫酸→泵→硫酸贮槽→泵→硫酸高位槽→满流槽→母液贮槽→小母液泵→饱和器→满流槽

3)硫铵流程:结晶室硫酸铵晶体→结晶泵→结晶槽→离心机→螺旋输送机→干燥硫化床→成品

27. 饱合器岗位突然停电操作? (1) 切断电源,关闭泵的入口阀门。 (2) 关闭母液泵的出口阀门。

(3) 注意满流情况,必须时往饱合器内补酸,补水。

(4) 为防堵塞,向饱合器底部及满流槽加蒸汽。

(5) 当停电过长时,应打开煤气交通阀,停止煤气通入饱合器,同时将母液管道和泵内母

液放空。 28.硫铵结晶原理?

在饱和器内硫酸铵形成晶体需经过两个阶段:第一阶段是在母液中细小的结晶中心——晶核的形成;第二阶段是晶核(或小晶体)的长大。通常晶核的形成和长大是同时进行的。在一定的结晶条件下,若晶核形成速率大于晶体成长速率,当达到固液平衡时,得到的硫酸铵晶体粒度较小;反之,则可得到大颗粒结晶体。显然,如能控制这两种速率,便可控制产品硫酸铵的粒度。

溶液的过饱和度既是硫酸铵分子由液相向结晶表面扩散的推动力,也是硫酸铵晶核生成的推动力。

粗苯工艺题库

1. 洗苯塔前煤气温度为25-28℃;循环洗油的温度要求高于煤气温度2-7℃;(夏季高2℃;冬季高7℃);循环洗油的温度最低不小于19℃。

2. 与机体相接的煤气管,使用了膨胀节可使管道自由伸缩,以弥补管道热膨胀。 3. 管式炉出口富油温度应控制在180-190℃。

4. 煤气与洗油的接触状态,接触时间,接触面积,影响洗苯的效果。

5. 管式炉加热后的富油有1-2%进入再生器,器底通入经管式炉加热到450℃左右的过热蒸汽,以保证洗油的再生。

6. 炉顶空间温度不宜超过800℃。如果过高,则由于热解作用,煤焦油和粗苯的产率均降低。 7. 洗苯塔内洗油喷洒量的多少取决于洗苯效果,当洗油喷洒量大时,洗苯效果越好,但如果过大,也会造成塔阻变大,富油中含苯较低。 8. 粗苯180℃前馏出量要求93%以上为合格.

9. 管式炉点火时必须具备(1)炉内已经走油及汽 (2)煤气压力足够

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22. 泵不上量? 原因:泵体内有空气;叶轮坏;电动机反转;进口阀芯脱落;进口管道堵。 处理措施:停泵排气;检修;联系电工处理;联系检修或检查开口;查明原因处理。 脱硫塔阻力增加? 原因:煤气管道有堵塞;塔内有阻塞;塔内液位过高; 处理措施:检查水封是否阻塞;检查填料;调节泵的流量。 23. 脱硫效率下降? 原因:液气比不一样;溶液成分不当;再生空气量少;填料堵或有偏流现象;煤焦油、萘含量高,将溶液污染;溶液温度高或低;溶液活性差副反应高,溶液黏度大,吸收不好。 处理措施:调节循环量;按分析情况具体添加;调整溶液循环量,提高溶液成分;用稀氨水或硫化铵溶液洗涤填料或停车检修;请示上级处理,排放溶液,重新制备溶液;调节溶液温度合乎规定;加大脱硫液的排放,提高氨含量,加大催化剂量,并补充一部分新液。 24. 硫泡沫少? 1 原因: <

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