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某发电厂4号机组水冷壁爆管泄漏情况分析
1. 事件概况
201X年12月13日9:10,某厂4号机组B修后投入正常运行后,发现锅炉1号角水冷壁燃烧器最底部处有蒸汽向炉外泄漏。确认是 4号炉 1号角燃烧器底部密封盒左下角与水冷壁管焊接处泄漏。由于漏点较小,决定先带压堵漏。13日晚带压堵漏人员检查后,发现密封盒内也有漏汽,无法带压堵漏。22:49,省调许可 4号机组滑停;14日3:14,4号机组解列;15日7:25,4号炉热炉放水。
停炉后检查确认4号炉 1号角水冷壁最下层燃烧器箱壳左侧角和管子连接处拉裂(标高14.5m),检修中将前墙左数第3根管子更换400 mm,整个检查检修过程于16日20:00完成。16日23:31,4号炉开始上水;17日上午,4号炉水压试验由于主汽门漏未做成功;17日21:20,锅炉微油点火。18日9:30至11:30过热器进行了蒸汽旁路冲洗,18日18:20,4号机并网。
水冷壁管材为20g,规格为内螺纹管φ45×5.4。 2. 原因分析
4号炉 1号角水冷壁最下层燃烧器箱壳直接焊在管子上,机组长期运行后,应力高度集中及基建时焊缝焊接质量不良,造成管子被拉裂,裂纹长度约12 mm。(4号机组B级检修,12月3日并网,B修燃烧器改造时泄漏点处没有进行检修。) 3. 处理措施
(1)前墙左数第3根管子更换长度400 mm。前墙左数第4根管子靠近泄漏点处打磨并做渗透探伤,确认无缺陷。
(2)四角燃烧器同高度处拆除保温,外观检查,对各箱壳和管子焊接的焊缝进行打磨并做渗透探伤,发现 2号角燃烧器底部箱壳右下角铁板与水冷壁管焊接处焊缝拉裂,裂口向管子延伸,但未伤及母材,采取打磨消除裂口应力的措施。
(3)检修后的箱壳部位装回时不再焊在管子上,改焊在鳍片上。 (4)检修焊口,经射线探伤检验合格。 4. 防范措施
今后机组停机检修时,要加强对锅炉燃烧器外箱壳和管子焊接处的缺陷检查,发现缺陷及时整改。
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