当前位置:首页 > 化工危废行业典型事故(事件)案例汇编
器异常。
2014年12月17日15时,倒煤浆槽后气化B炉投料成功,运行平稳。23时50分,气化B炉FT1202E/1203E,FT1201G/1203G(三选二联锁,跳车值10m3/h),联锁触发气化B炉跳车。在跳车过程中两对烧嘴11台(共12台)煤浆电磁流量计相继出现回零跳变现象,且流量计表头均显示空管报警。
(二)原因分析
由于煤浆组分和物理特性变化,管道内阻抗发生变化,致使流量计空管报警,流量低低联锁,气化炉停车。
(三)防范和整改措施
1.做好气化给煤灰分控制,每次上煤进行分析;灰分波动大时及时调整工况。
2.做好制浆系统管理,加强一、二级滚筒筛巡检,冲洗后及时关闭冲洗水阀,P1101C/D入口冲洗水总阀关闭。
3.做好工艺气成分CO2、工艺气出口温度或炉膛温度热偶TI1306B监控,三选二满足条件,则中控主操有权紧急停车。
七、甲醇厂“7〃18”合成一车间E-0608拆检温度表泄漏事故
(一)事故经过
因现场温度表、压力表陆续到校验期,2014年7月18日9时,甲醇厂合成一车间技术员岳×将温度计、压力表校验联络单报甲醇厂机动科审批后安排班长张××进行拆卸。11时,张××安排给副班
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长周×,周×安排现场主操崔××作业,并口头告知注意安全。14时15分,崔××带领田×佩戴护目镜开始拆卸E-0608B壳程温度表。在拆卸至1/3扣时,发现有漏点,遂汇报班长张××,张××令立刻恢复,并做好记录。崔××恢复后又对E-0608D管程、壳程同等级温度计进行拆检,发现无泄漏。14时20分,对E-0608B管程温度计TG-06001进行拆检,在拆至1/3 扣时未泄漏,又拆至2/3扣时,大量甲醇突然喷出,崔××第一时间撤离现场。14时38分,合成一车间对系统进行停车处臵。
(二)原因分析 1.直接原因
由于套管腐蚀,岗位人员在拆检温度表过程中,甲醇喷出造成612系统停车。
2.间接原因
现场拆卸作业时无检修任务单,车间风险辨识不到位,未辨识到套管可能腐蚀内漏。
(三)防范和整改措施
严格落实票证管理,技术员对表计拆检等作业进行风险辨识,制定控制措施,并进行现场交底。
八、甲醇厂“9〃23”3#锅炉省煤器吊管爆管事故
(一)事故经过
2014年9月21日8时7分左右,甲醇厂水汽车间运行一班上夜
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班,当班司炉韩××监盘发现3#锅炉尾部竖井所有压力测点突然显示为NaN,同时风室迅速增大,炉膛出口压力迅速增大,炉膛出口压力变为正压,MFT动作,一次风机跳车,四台给煤机跳车,3#锅炉停车。现场人员也发现锅炉跳车,并立即与韩××联系。此时锅炉给水170t/h左右,不能维持汽包正常水位,水位下降较快。与此同时,现场检查发现尾部竖井省煤器处有大量蒸汽冒出且向下滴水,初步判断锅炉爆管。经炉膛降温,于9月23日炉膛内搭架子检查,发现3#锅炉尾部竖井省煤器出口吊管泄漏。
(二)原因分析 1.直接原因
飞灰磨损导致省煤器吊挂管爆管。 2.间接原因
燃料煤煤质差,煤矸石含量多,导致尾部竖井磨损加速。 (三)防范和整改措施
1.对其余省煤器吊管、包覆墙管束和过热器受热管道及防磨罩进行全面检查,更换磨损严重的管道及脱落的防磨罩。
2.利用锅炉计划检修,加大对锅炉省煤器吊管防磨情况的检查维修力度,对磨损或脱落的防磨罩进行更换。
九、烯烃公司“1〃6”PP装臵聚合循环气压缩机停车事故
(一)事故经过
2014年1月4日20时20分,烯烃公司聚合车间PP装臵仪表值
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班人员胡×、田×例行巡检PP机柜间,发现SIS 2#系统柜C4S5# 左(L)边DO卡Pass灯灭,Fault、Active灯亮,随即回到仪表值班室打开SIS工程师站上的诊断软件,发现C4S5# DO有No communication报警,收集卡件故障信息并上报车间技术员及车间主任。2014年1月6日9时55分仪表副主任凤××联系工艺副主任柯××及技术员唐××到现场,办理检修作业票后,按照厂家给出的故障诊断结果对通讯故障的SIS DO卡件进行切换,凤××与班长黄××进入机柜间做好准备,柯××、唐××在旁监护。10时20分,黄××将备用卡件插入C4S5#右(R)边卡槽内,5秒钟后C4S5#左(L)边卡件Active消失,但通道输出灯仍亮,右(R)边卡件只有Fault灯亮,用上位诊断软件检测,发现卡件并未切换成功,右(L)边卡件仍为Active,综合卡件指示灯、系统检测和厂家人员的建议,判断为卡件未能有效切换至备卡。
10时43分45秒,凤××、黄××、唐××三人将备用卡件从右(R)边卡槽内拔出,主卡输出指示灯熄灭,当即有工艺操作人员反映一、二线循环气压缩机C-73101、C-73201、C-74101、C-74201停机,并且反应器到循环气压缩机的切断阀UV31301、UV32301、UV41301、UV42301关闭,仪表人员立即进入机柜间将备用卡件插入右(R)边卡槽,随即现场UV31301、UV32301、UV41301、UV42301等阀门可以打开,但SIS系统C4S5#左(L)右(R)卡件仍有报警。11时30分,仪表人员联系工艺人员确认后将C4S5#左(L)右(R)卡件都拔出卡槽,又将备卡插入左(L)边卡槽内,此时卡件运行正常无报警,SIS控制系统恢复正常。
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