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常减压装置 事故处理
但未点着,之后询问拿电子打火枪的操作人员打火情况,按要求把瓦斯阀再开大一点,仍未点着。当指挥人员走下平台,要求不要点火时,炉膛发生爆炸,至使辐射室部分损坏,一死二伤。
② 某装置停工处理问题,在减压炉子降温全部熄火后,司炉工检查瓦斯压力撤不下,20分钟后,减压炉即发生爆炸,致使辐射室转对流段爆炸损坏。
③ 某装置加热炉点火开工,加热炉膛吹扫半小时后,拆总瓦斯线盲板点火,不久瓦斯火嘴熄灭,随即向炉膛吹蒸汽半小时,而后点火,瞬间爆炸,造成废热炉损坏,二人重伤。
2、事故原因:
① 第一起事故的主要原因是:瓦斯阀开启时间太长而未点着火,瓦斯充满炉膛达到爆极限,遇火花(电子枪)爆炸。
② 第二起事故的主要原因是:所用火嘴既能烧油又能烧瓦斯,原用瓦斯火,后改烧油,其中有2个火嘴的高压瓦斯阀未关严。停炉熄火后,高压瓦斯(注:瓦斯有正常压力)患入炉膛,达到爆炸极限,遇到高温(刚熄火,炉管、炉衬高温)或火星(烧油时,灰分在炉壁上成火星)爆炸。
③ 第三起事故原因是:有一个瓦斯火嘴不严、泄漏,第一次点火时由于刚拆盲板,问题不大;第二次点火前又吹扫半小时,瓦斯泄漏半小时,致使点火瓦斯爆炸。
④ 违章作业,不按操作规程办事。 3、事故处理:
① 紧急停炉,切断进料,按紧急停工处理。 ② 鉴定修复加热炉。 4、经验与教训:
① 加热炉点火首先要进行化验分析:瓦斯氧含量≯1%;炉膛吹汽半小时后,采样分析爆炸气为0%,安全员拿到化验单后方可点炉。其次,点炉时先放火把或点器(点着)。点火人离开后,再开瓦斯手阀点火。若开阀后不着,立即关死,重复上述操作。
② 加热炉熄火后,一定要关火咀手阀和瓦斯总阀,并观察瓦斯压力表,确认已关严撤压。
③ 加热炉开工点火,停工熄火时,要求安全员,班长两级确认,签字。不允许任何人代替操作人员操作。
4.7塔顶回流带水事故处理方案 1、原因:
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常减压装置 事故处理
① 塔顶回流罐(常压塔、初馏塔)水界面控制过高,或仪表失灵造成水界面过高,使水进回流入塔。
② 塔顶有水冷却器时,因腐蚀等原因漏水或原油带水量大,而回流罐脱水不及,水面超高带水。
2、确认方法:顶回流控制阀放空采样,检查是否有水,无水正常,有水即为回流带水。
3、现象:
① 塔顶回流罐水界面满(现场玻璃板满)
② 塔顶压力上升,而常顶温度及常一、二线等侧线温度下降,顶回流量下降,常一线泵有时抽空,严重时安全阀启跳。
4、处理:
① 塔顶回流罐加大切水(开付线),迅速降至正常位置。 检查仪表控制是否准确,冷却器有无漏项,根除带水原因。
② 塔顶压力升高很快时,关小塔底吹汽,视情况调整空冷,控制塔内压力,防止安全阀启跳。
③ 适当提高塔顶或常一线温度加速水分蒸发(赶水),侧线不合格时改次品。 ④ 恢复正常操作
4.8分馏塔冲塔事故处理方案
冲塔是分馏塔内汽相负荷过大,汽、液相失去平衡,汽、液传质传热被破坏,造成分馏效果严重变坏,产品变色,操作大波动的情况。
1、现象:
① 塔顶压力迅速升高。
② 塔温及侧线温度升高,顶回流量增加。
③ 塔顶量增加,侧线量减少,产品颜色变深,变重,甚至出黑油。 2、原因: (1)原油带水。 (2)塔顶回流带水。
(3)塔顶液面超高,满过吹汽分布管或进料段。 (4)塔底吹汽量过大 (5)过热蒸汽带水。
(6)塔内压力突然降低或大波动。
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(7)进料量偏大,超设计负荷。 (8)侧线抽出量过大。 (9)进料温度突然变化。 (10)塔板结盐。 (11)冲翻塔盘。 (12)仪表失灵。 1、处理
发生冲塔事故,尤其要注意检查产品颜色(目测),适时改走不合格线,严禁污染产品大罐及影响下游装置生产,及时处理冲塔。
① 视产品颜色、质量及时改次品线,防止污染产品罐,影响下游装置。 ② 塔顶压力控制不要太低。
③ 减小侧线产品抽出量,增加内回流量。 ④ 加大回流量,提高分馏效果。 ⑤ 原油适当降量。 ⑥ 必要时降低炉出口温度。
⑦ 控制好塔底液面,超高时迅速拿油,降原油量。 ⑧ 针对不同原因相应进行处理:
原油带水:迅速切水、控制好塔顶压力,按带水事故处理。 回流带水:回流罐切水,提高塔顶温度,按回流带水处理。 塔底液面高:加大抽出,降原油量,平衡物料。
过热蒸汽带水:1.0Mpa汽包脱水,降过热汽量,提高出口温度,以达过热。 塔顶压力波动:迅速调节空冷、吹汽、原油量等,平衡压力。 进料温度突变:平衡炉出口温度。
塔盘结盐:降量、塔降温、给水洗塔,见结盐处理。
冲翻塔盘:调整吹汽量及处理量,维持操作,严重时停工修复。 仪表失灵:针对失灵的仪表进行处理。 4.9塔顶产品罐满液面事故处理方案 1、现象
① 产品罐液面指示满程,报警或指示假象,现场玻璃板液面满。 ② 塔顶压力突然上升。
③ 加热炉低压瓦斯带油,炉膛、出口温度上升,烟囱冒黑烟,火嘴漏油造成炉底着
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火。
2、原因:
① 产品罐液面满未注意到或仪表失灵,指示假象而实际满。
② 产品自停或断电或消压或改错流程,造成汽油抽出量为零,而液面上升。 ③ 液面上升,汽油串入低压瓦斯线造成炉子带油着火,塔面压力升高。 3、处理:
塔顶瓦斯改火炬,关去炉低压瓦斯手阀,炉底灭火,调整分馏塔操作,并调整加热炉操作,平衡出口温度,针对具体原因作出处理:
(1)操作失误或仪表失灵液面超高,参照现场玻璃板开双泵拿油,至液面正常,维修仪表于自动调节正常。
(2)产品泵自停,速启备用泵调整液面。 (3)换罐瞥压,联系罐区开阀,或速改不合格线。 (4)改错流程,立即改正。
(5)产品泵停电或故障无法启动时,先开大切水,降低水界面,然后降原油量,检修机泵,若流程允许,可以用回流泵打塔顶产品。
产品罐液面恢复正常后,将低压瓦斯去炉子线内存油从排凝罐压出,处理干净后,逐步投用低压瓦斯线,关闭放火炬控制阀。
4.10塔盘结盐堵塞处理方案
塔盘结盐主要是由于原油中残存的盐类(主要是NaCl、MgCl2、CaCl2等氯化物)水解(MgCl2/CaCl2+2H2O——Mg(OH)(OH)生成的盐酸与防腐工艺注入的碱:Na2CO32/Ca2+2HCl)或NaOH(多数装置现已停止注碱)和氨:NH3.H2O反应生成无机盐(HCl+NH3.H2O_NH4Cl/NaCl+H2O)即铵盐和钠盐(均溶于水而不溶于油),钠盐随进料入塔携入塔盘,而铵盐塔顶回流入塔,落入塔盘,由于这两种盐不溶于油和水蒸汽,故而在塔盘上结晶、沉积而堵塞塔盘(板),使塔板开孔率下降,填料孔隙率降低,塔盘浮阀不灵活等,使汽液相传质传热作用变差,而严重影响分馏塔操作。
1、原因
① 原油经过预处理后残存的盐类(NaCl、MgCl2、CaCl2等)或原油性质不好或电脱盐效果不好,残存盐量增加。
② 防腐工艺注入塔:NaOH或Na2CO3形成的盐NaCl2、Mg(OH)2/MgCO3 Ca(OH)2/CaCO3
随进料入塔,携带到塔盘上(许多厂家已停注碱)。
③ 塔顶注氨后形成的盐:NH4Cl,随塔顶回流带入塔盘中。
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